1電氣改造工程執(zhí)行前的設(shè)備狀況該設(shè)備是武漢江漢石油儀器儀表廠于上世紀(jì)九十年代初從德國 進(jìn)口的精密加工機床,。為工廠生產(chǎn)服務(wù)已近三十年的時間。由于企 業(yè)管理完善,,設(shè)備長時間得到保養(yǎng),,設(shè)備及附件的整體性能不錯, 完整程度比較高,,而且設(shè)備機械部分的精度保持很好,。在這些設(shè)備 儀器上仍然可以寄加工出高精度的產(chǎn)品零件。但是設(shè)備畢竟時間久 遠(yuǎn),,且受到空氣等腐蝕該設(shè)備在電氣控制部分上問題較多,,有些問 題還很嚴(yán)重。比如:精工系統(tǒng)經(jīng)常不知原因的死機,、黑屏,。電柜內(nèi) 的控制器件因老化經(jīng)常出現(xiàn)故障、機床電纜也老化破損嚴(yán)重導(dǎo)致產(chǎn) 生誤動作,。由于設(shè)備電氣控制部分故障的原因經(jīng)常導(dǎo)致機床加工中 斷,、或產(chǎn)生不合格產(chǎn)品。再者時間久遠(yuǎn),,系統(tǒng)的備件供應(yīng)困難,,維 修費用不斷增高。設(shè)備經(jīng)常處于停機待維修狀態(tài),。2設(shè)備電氣改造的可行性探討及精工系統(tǒng)的選型鑒于該設(shè)備機械部分的良好狀態(tài),,加工工藝范圍也非常適合工 廠生產(chǎn)產(chǎn)品的需求。與其將錢花費在不斷增高的電氣備件維修上,, 不如一次性投入將包括精工系統(tǒng)在內(nèi)的所有電氣部分更換一新,,恢 復(fù)機床原有的全部功能??紤]到精工系統(tǒng)正常的使用周期一般在十 年左右,,在機械部分正常保養(yǎng)和使用的情況下,改造后設(shè)備在十年 內(nèi)將不會有大的維修費用支出,。在不用投入很多費用進(jìn)行機械翻新 的前提下,,進(jìn)行或不進(jìn)行電氣改造的判斷就很容易的被得出了。使用什么品牌的精工系統(tǒng)及其配套產(chǎn)品來替換原有的產(chǎn)品,,我 們進(jìn)行了較長時間的思考,。原因有很多方面,首先我們希望使用具 有良好穩(wěn)定性的名牌進(jìn)口精工系統(tǒng),因為硬件的可靠性和穩(wěn)定性是 第一位的,。其次在系統(tǒng)的編程及使用上,,要求能與舊的精工系統(tǒng)在 功能上相匹配,如:自動選擇切入,、切出封閉輪廓的軌跡編程,,擁 有在鉆孔方向自動遞減的深孔鉆削循環(huán),擁有多種組合形狀和加工 順序的陣列孔加工等先進(jìn)功能,。其次要與其他配套產(chǎn)品的配套可靠 性要好,,性能發(fā)揮充分。如:精工系統(tǒng)同伺服驅(qū)動系統(tǒng)及電機,、數(shù) 控系統(tǒng)同位置測量系統(tǒng),、精工系統(tǒng)與可編程控制器等。最后整體配 套費用也應(yīng)是被考慮的因素,。綜合幾方面的情況,,也有對同樣是德 國制造的信任,我們經(jīng)過不斷對比分析,,最終選擇了德國海德漢公 司生產(chǎn)的TNC 320精工系統(tǒng),,該設(shè)備海德漢LS1378C直線型光柵尺、 內(nèi)裝型PLC可編程控制器及ROD700角度編碼器,。配套日本安川公 司生產(chǎn)的CIMR-F7M系列的主軸驅(qū)動器及電機、安川生產(chǎn)的SGDM 系列進(jìn)給軸伺服放大器及電機,。3電氣改造工程的硬件設(shè)計舊主軸的驅(qū)動使用的是4KW的雙速控制三相異步電機,,用PLC 控制的繼電器邏輯進(jìn)行電機的正/反轉(zhuǎn)、平滑啟動,、及快慢速控制,。 主軸換擋使用三個可正/反向旋轉(zhuǎn)的直流電機帶動機械撥叉進(jìn)行齒 輪級的切換。配合主軸電機的雙速控制,,可實現(xiàn)機床加工主軸40到 4000轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)的21級固定轉(zhuǎn)速變化,。操作控制時操作者需在控制 系統(tǒng)上對應(yīng)輸入21個命令代碼,PLC控制進(jìn)行電機的速度選擇及相 應(yīng)檔位的切換動作,。由于舊主軸電機故障頻繁,,維修費用較高。再者這種輸入21個 命令代碼的操作方式也很繁瑣,,不及現(xiàn)在流行的轉(zhuǎn)速直接輸入方式 先進(jìn),。改造時我們首先選用了伺服驅(qū)動主軸電機代替了舊的三相異 步電機,提高了控制特性,。其次由于機械結(jié)構(gòu)不易改動的原因,,齒 輪切換的驅(qū)動方式?jīng)]有改變,但由以前的21級齒輪變換減少到3級,。 在各級轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)利用驅(qū)動器的變頻調(diào)速功能實現(xiàn)無級調(diào)速,,這樣 由以前的21級速度控制升級到范圍內(nèi)的全速度控制,。最后,為了避 免這種改動造成主軸扭矩的損失,,我們在兩個方面采取了相應(yīng)措施: 經(jīng)數(shù)據(jù)測算優(yōu)化3檔的分級范圍,;經(jīng)數(shù)據(jù)測算選用更大功率的主軸 電機。保證了主軸扭矩輸出在工作范圍內(nèi)不低于原有的指標(biāo),。4電氣改造工程的配線施工:首先進(jìn)行的是舊精工系統(tǒng)及相關(guān)部分的拆除,、舊伺服系統(tǒng)的拆 除、電機的拆除,、控制元器件的拆除,、電柜配電盤的清理、機床外 圍電纜電線的拆除等等清理工作,。在清理工作的過程中有條件讓我 們進(jìn)一步分析,、理解原機床的設(shè)計控制思想,及時修改在設(shè)計階段 產(chǎn)生的技術(shù)錯誤,。在這之后,,開始進(jìn)行新系統(tǒng)的安裝、電機的安裝,、 位置檢測器件的安裝,、控制元器件的安裝等工作。在中間不斷有需 要根據(jù)現(xiàn)場情況,,臨時做工藝技術(shù)調(diào)整的狀況,。最后,進(jìn)行新系統(tǒng) 各部分的電氣互連,。由于電氣改造工程的獨特性,,我們的設(shè)計資料 不可能像新機床設(shè)計那樣出具非常全面的電氣互聯(lián)圖,也不可能出 具機床電氣分部份詳細(xì)的接線圖,。全部電氣圖紙以能滿足現(xiàn)場施工 配線為目的,。具體走線等電氣工藝問題需要現(xiàn)場施工人員憑經(jīng)驗解 決。5電氣改造工程的軟件調(diào)試這是整個電氣改造工程最為重要的過程,,先前所有的在技術(shù)上 的準(zhǔn)備,,都要在這個階段落到實處。機床參數(shù)要進(jìn)行精調(diào),,用以配 合該機床的機械特性,,產(chǎn)生******的加工效果。各種原機床可以實現(xiàn) 的功能都要一一調(diào)試出來,,PLC程序要進(jìn)行全面的修改和補充,,所 有碰到的技術(shù)問題都無法回避,必須依次徹底解決。具體講也可分 為幾個階段:(1) 將機床調(diào)試成為普通銑床,。各進(jìn)給軸應(yīng)能正常運行,,回零、 限位保護(hù)都可實現(xiàn),,進(jìn)給軸在各種速度下運行都應(yīng)平穩(wěn),。主軸換擋 功能的實現(xiàn),正/反轉(zhuǎn)平穩(wěn),,主軸動態(tài)響應(yīng)參數(shù)要進(jìn)行優(yōu)化,,進(jìn)給 軸的優(yōu)化,主軸的松緊刀控制,,液壓系統(tǒng)的起??刂疲瑢?dǎo)軌潤滑的 定時控制等等,。(2) 在第一步的基礎(chǔ)上進(jìn)一步將機床調(diào)試成為加工中心機床,。 實現(xiàn)主軸的定向功能,實現(xiàn)刀庫旋轉(zhuǎn)的回零功能,、手動旋轉(zhuǎn)功能,、 自動尋刀旋轉(zhuǎn)功能、換刀機械手地初始化,、換刀機械手的手動分解 動作,、自動換刀動作的聯(lián)動、與刀庫的換刀點調(diào)整,、等等,。(3) 將機床調(diào)整為全閉環(huán)控制。調(diào)整機床參數(shù)消除運行震動,。 調(diào)試機床附件、全閉環(huán)回轉(zhuǎn)工作臺,。調(diào)試機床加工冷卻系統(tǒng),。調(diào)試 機床門開關(guān)與保護(hù)功能。6改造完成的驗收和結(jié)果該機床經(jīng)過電氣改造后,,經(jīng)過多次試驗順利完成了工廠內(nèi)部的 全部驗收工作,,機床全部控制功能都已可靠地實現(xiàn)。試驗結(jié)果用事 實證明了最終電氣改造工作驗收合格?,F(xiàn)在該機床正在加工車間為 工廠的產(chǎn)品生產(chǎn)可靠的服務(wù)著,。本文由海天精工整理發(fā)表文章均來自網(wǎng)絡(luò)僅供學(xué)習(xí)參考,轉(zhuǎn)載請注明,!