大型加工中心精度變動原因分析及應(yīng)對措施
進口大型精工加工中心是國 家花費巨資引進的設(shè)備,,具有精 度高,、性能可靠及加工范圍大等 技術(shù)特點,擁有這類機床的多少 往往是一個企業(yè)精密加工能力的 象征,。保證集機,、電、液和氣于 一體的進口大型精工加工中心的 正常使用,,及時掌握機床的精度 變化范圍,,保持機床精度,使之 能加工出合格的高精度產(chǎn)品是維 修工作的重點,,也是提高機床有 效利用率的前提之一,。然而在實 際使用過程中,常常會出現(xiàn)一些 帶有技術(shù)性或管理性的問題,,這 些問題如果不能得到及時,、正確 處理,將會影響到機床的正常使 用,,甚至降低機床使用壽命,,給 企業(yè)帶來不可挽回的損失。2010年以來,,我單位先后引 進2臺德國進口??铺豀EC1600 臥式加工中心,、4臺捷克TOS WHQ13 CNC臥式鏜銑加工中 心,******軸加工行程達到3.5m,, ??铺豀EC160定位精度為 0.008mm, TOS WHQ13 CNC定 位精度為0.01mm,都屬本企業(yè)重點精密機床。然而第一批4臺機床 初期投入使用的一年多時間內(nèi),, 產(chǎn)品質(zhì)量問題頻發(fā),,機床精度變 化異常,保修期內(nèi)國外廠家到現(xiàn) 場維修周期長,,給生產(chǎn)帶來很大 壓力,。分析影響機床精度變化的 因素,并及時找到有效的解決方 法,,迫在眉睫,。按照合同要求,前期安裝的 4臺進口加工中心在安裝驗收時 都經(jīng)過了嚴格的幾何精度檢測,、 定位精度和重復(fù)定位精度檢測及 NASA試件加工檢測合格,,為什 么在幾個月的時間內(nèi)會出現(xiàn)精度 下降的問題呢?研究分析認為: 機床基礎(chǔ)沉降不均勻和環(huán)境溫度 變化后機床床身變形導(dǎo)致機床幾 何精度下降的兩大因素,,而除了 機床本身精度變動之外,,不合理 的加工程序也可能帶來產(chǎn)品的質(zhì) 量不合格,下面逐一分析,。0.機床基礎(chǔ)制作因新建車間地塊原為農(nóng)田,, 地質(zhì)疏松,考慮到如按機床設(shè)計 廠方提供的地基圖未打樁基,,可 能較薄弱,。為此,我們專門聘請 了江蘇方建工程質(zhì)量鑒定檢測有 限公司對其中兩臺機床的地基做 了沉降監(jiān)測,,監(jiān)測設(shè)備選擇,、基 準監(jiān)測點標注等具體做法如下。(1)沉降監(jiān)測設(shè)備(見表1),。 名稱 規(guī)格型號 出廠編號 儀器編號 鑒定有效期 自動安平水準儀 DSZ2 251877 100881 2012.10.20 平板測維器 FS1 106119 100871 2012.10.20 銦鋼尺 BGYC—1 — 100861 2012.10.20 (2)基準點及沉降監(jiān)測點的 點位布置,。按照有關(guān)規(guī)程規(guī)范技 術(shù)要求,在建筑物壓力影響范圍 以外布設(shè)埋置基準點,,并保證其 穩(wěn)定可靠和持久保存,。根據(jù)實際 情況在該工程周圍共埋設(shè)沉降監(jiān) 測基準點1個,編號為BM1,,其 中BM為起始點,。該試驗臺基礎(chǔ) 共布設(shè)沉降監(jiān)測點9個,編號有東 南角為1號點,,按順時針編制9號點,,具體點位置如圖1所示,。TOS臥式加工中心機床床身 為T形聯(lián)接,Z軸床身與Z軸床身 在7,、8及3,、4點用螺拴固定聯(lián) 接。在圖中的布局為:A"軸床身 沿1,、9點放置,,Z軸床身沿5、 7,、8點放置,,從維修人員檢測導(dǎo) 軌直線度的數(shù)據(jù)看出,義導(dǎo)軌的 直線度變化都為中間凹,。為由的直 線度變化都為圖中5點位置上翹,, 整體也為中間凹。江蘇方建工程質(zhì)量鑒定檢測 有限公司在2011年9月19~29日期 間,,每隔2天共5次對地基9點進行 沉降量檢測,,9點的累計沉降量如 表2所示。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.26 0.03 0.26 0.05 -0.27 0.03 0.18 0.15 -0.02 從表2數(shù)據(jù)中分析判斷:監(jiān)測 點的沉降和機床床身實際變化曲 線并無關(guān)聯(lián),。并且,,在第二批機 床的地基施工圖1中我們加厚了混 凝土層,,加粗加密了混凝土內(nèi)鋼 筋,。經(jīng)過觀察發(fā)現(xiàn):同型號的兩 臺海科特加工中心在經(jīng)過相同一 段使用期后,,幾何精度變動規(guī)律 一致,。經(jīng)過這一系列的觀察,基 本可排除地基沉降不均而引起機 床導(dǎo)軌彎曲,、精度下降的可能,。這里需要特別指出的是:精 密機床地基必須嚴格按照機床生 產(chǎn)廠提供的地基圖施工,在夏季 施工養(yǎng)護期內(nèi)多澆水,,冬季施工養(yǎng)護期注意防寒,,基礎(chǔ)表面嚴禁 有二次找平層,防止表面脫殼,。 在機床安裝前還應(yīng)對基礎(chǔ)進行超 過機床本身重量的預(yù)壓測試,。1.環(huán)境溫度變化因素條件所限,目前我們的大型 加工中心都安裝在常溫環(huán)境中使 用,。有研究表明:工作過程中機 床床身上,、下存在溫度差,形成 自上而下的溫度梯度,,夏季導(dǎo)軌 上表面溫度高,,下表面溫度低,。 溫度差U-〖2)使上表面伸長大 于下表面,呈上拱形狀,。而到冬 季,,剛好相反。由于(^一?2)的 溫度差存在,,下表面的收縮大于 上表面,,導(dǎo)軌呈下?lián)闲螤睢_@一 現(xiàn)象給精密機床的精度穩(wěn)定性帶 來不利影響,,以其中一臺??铺?機床的維修實踐說明:在2012年 我們的維修人員分別在氣溫變化 達10'C以上的4、5月和10月,、11 月檢測發(fā)現(xiàn),,機床導(dǎo)軌直線度變 動明顯,其中A軸在3m的移動范 圍內(nèi)水平變化最高可達0.06mm, 而安裝時的調(diào)試水平精度要求僅 為 0.003mm,。??铺貦C床廠家在關(guān)于機床 最高加工精度的最好工作條件的 聲明中提到:機床應(yīng)該安裝在空 調(diào)車間和非常合格的地基上,地 基在施工前需要檢查當?shù)氐耐寥?條件,,并需要由專業(yè)的工程公司 施工,。對照下面的這張我公司所在 城市的年平均溫度變化圖與2015 年的機床調(diào)整記錄表發(fā)現(xiàn):其中 一臺固資編號604699002的捷克 WHQ13CNC (TOS)在溫度變化 大的3月、4月,、5月和10月精度發(fā) 生的變化情況如圖2,、表3所示 序號 日期 固資編號 設(shè)備型號(主要參數(shù)) 溫度/'C 是否調(diào)整 1 2012.1.31 604602015 捷克WHQ13CNC (TOS) 10 否 2 2012.2.24 604602015 捷克WHQ13CNC (TOS) 10 是 5 2012.4.25 604602015 捷克WHQ13CNC (TOS) 25 是 7 2012.7.11 604602015 捷克WHQ13CNC (TOS) 28 否 9 2012.8.4 604602015 捷克WHQ13CNC (TOS) 28 是 10 2012.9.24 604602015 捷克WHQ13CNC (TOS) 25 是 11 2012.2.24 604699002 捷克WHQ13CNC (TOS) 10 否 14 2012.3.16 604699002 捷克WHQ13CNC (TOS) 10 是 16 2012.4.25 604699002 捷克WHQ13CNC (TOS) 25 是 18 2012.5.11 604699002 捷克WHQ13CNC (TOS) 25 是 20 2012.7.13 604699002 捷克WHQ13CNC (TOS) 29 是 21 2012.10.10 604699002 捷克WHQ13CNC (TOS) 20 是 22 2012.11.13 604699002 捷克WHQ13CNC (TOS) 13 是 24 2012.2.21 604699003 捷克WHQ13CNC (TOS) 11 是 25 2012.4.28 604699003 捷克WHQ14CNC (TOS) 26 是 26 2012.9.28 604699003 捷克WHQ14CNC (TOS) 28 是 27 2012.2.13 604699004 捷克WHQ13CNC (TOS) 11 是 28 2012.4.27 604699004 捷克WHQ13CNC (TOS) 25 是 29 2012.10.30 604699004 捷克WHQ13CNC (TOS) 15 是 2.應(yīng)對措施(1)購置必要的檢測工具: 如00級的大理石直尺、方尺,、精 密電子水平儀(0.001)和球桿儀等,。(2)縮短機床精度檢測周 期,在加工零件精度要求高時提 前檢測機床,,發(fā)現(xiàn)精度走失時及 時恢復(fù),。如2012年,維修人員共 計對6臺大型加工中心進行了 50余 次檢測,。(3)立足自身維修力量,,培 養(yǎng)一支高技能的維修隊伍。(4)掌握電子水平儀,、球桿 儀等精密量儀測量技術(shù),。經(jīng)過培 訓(xùn),熟練地利用球桿儀可在1h內(nèi) 檢測出機床幾何精度是否降低,。 三四個人能在2天時間內(nèi)恢復(fù)一臺 ??铺貦C床安裝水平。對??铺貦C床做精度調(diào)整時 需注意:??铺貦C床帶自身冷卻 液空調(diào),,操作工應(yīng)經(jīng)常根據(jù)環(huán)境 溫度變化設(shè)定冷卻水溫度,減小 導(dǎo)軌上下溫差,,從而保證機床的 高精度加工,。維修人員在調(diào)整機 床幾何精度時,一定要事先打開 冷卻水開關(guān)開機預(yù)熱,,保證調(diào)整 好的精度和加工時一致,。3.加工程序的合理性以圖3所示零件為例說明: 此零件需要精鏜3組6個均布的 0147H6的銷孔與0530r6mm軸承 擋和4420mm外圓兩擋的公共軸線之間有較高的位置度要求,工 藝要求為0.05 mm,。(1 )原加工路徑(見圖1),,刀具快速定位到三組銷孔擬 合圓的圓心1,然后快速移動到A 孔,,加工完A孔快速定位到B孔,, 加工完B孔后又快速移動到C孔, 此方案路線沒有考慮消除反向間 隙對孔位置加工的影響,。(2 ) 0530mm的外圓鏜刀重量約為13kg,,刀具長度 約325mm,0147mm內(nèi)孔鏜刀 重量約為4kg,,刀具長度約為 220mm,,鏜桿伸出主軸長度為 30mm。所以因刀具自重而產(chǎn)生 的力矩不相等,,會導(dǎo)致鏜桿下垂 程度不等,,從而影響三銷銷孔的 位置度。4.改進措施通過對加工路線,、加工過程 及試驗數(shù)據(jù)等進行分析,,作出以 下改進。(1)程序優(yōu)化:******加工路線如圖5所示,。機床精度及刀具系統(tǒng):改 變鏜桿伸出長度,,消除鏜桿因自 重產(chǎn)生的下垂不一致的不良現(xiàn) 象,0530mm外圓鏜刀鏜桿伸出 長度縮短30mm為0, 0147mm鏜 刀鏜桿伸出長度加長120mm至 150mm,,這樣兩把刀的重力所 產(chǎn)生的力矩相同,;另外使加工時 兩把刀所用機床導(dǎo)軌部分縮小在 100mm范圍內(nèi),消除了部分機床 精度原因所產(chǎn)生的加工誤差,。(2)加工過程細節(jié)改進:① 仔細清潔主軸刀具定位面,,消除 因碎鐵屑等雜物造成的兩把刀具 定位不同。②粗加工后松開工件 的加緊裝置,消除粗加工應(yīng)力和 夾緊變形,。③選擇鋒利的刀片,, 以免因刀片磨損嚴重導(dǎo)致孔、內(nèi) 圓產(chǎn)生形狀誤差,。④加工過程連 續(xù)完成,,減小溫差的影響。(3)優(yōu)化改善前后的試驗檢 測數(shù)據(jù)對比:對同一工件利用兩 種不同的加工工藝方法加工,,并 通過雷尼紹探頭在線測量得出檢 測數(shù)據(jù),,如表4、表5所示,。表4改善前工件銷孔中心位置監(jiān)測結(jié)果 A孔 B孔 C孔 M30 (半徑) /mm 430.022 429.975 430.013 120 (,。) 120.002 5 120.001 119.996 5 表5改善后工件銷孔中心位置監(jiān)測結(jié)果 A孔 B孔 C孔 詔30 (半徑) /mm 430.006 3 430.001 429.996 120 (。) 120.000 6 120.0 119.999 4 上例說明:零件加工精度不 僅和機床本身制造與安裝精度相 關(guān),,更與合理設(shè)計加工工藝路線 關(guān)系密切,。5.結(jié)語大型精密加工中心類機床在 常溫條件下使用,受季節(jié)溫度變 化影響,,機床精度保持期較短,。 嚴格按地基圖正確施工,保證地 基質(zhì)量滿足機床安裝要求,,這是 決定機床能否正常使用的前提,。 立足于自身,培養(yǎng)一支精干的維 修隊伍,,準備必要的精密檢測器具,,加強監(jiān)測,縮短對機床精度 的檢測周期,,定期恢復(fù)機床安裝 精度,,這些措施是生產(chǎn)能否正常 開展的保證。生產(chǎn)工藝人員優(yōu)化 加工工藝路線,,操作者精益求 精,,以保證進口機床發(fā)揮******的 作用。