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主軸驅(qū)動器AL-01:主軸電動機(jī)過熱報警,。 - 加工中心

上述報警可以通過復(fù)位鍵清除,清除后系統(tǒng)能夠起動,,主軸無報警,,但在正常執(zhí)行各軸的手動參考點返回動作后,當(dāng)Z軸向下移動時,,又發(fā)生上述報警,。 由于實際機(jī)床發(fā)生報警時,只是Z軸向下移動,,主軸電動機(jī)并沒有旋轉(zhuǎn),,同時也不發(fā)熱??紤]到主軸電動機(jī)是伴隨著Z軸一起上下移動,,據(jù)此可以大致判定故障是由于Z軸移動,引起主軸電動機(jī)電纜彎曲,,產(chǎn)生接觸不良所致,。打開主軸電動機(jī)接線盒檢查,發(fā)現(xiàn)接線盒內(nèi)插頭上的主軸電動機(jī)熱敏電阻接線松動,;重新連接后,,故障排除,機(jī)床恢復(fù)正常,。例306.主軸高速出現(xiàn)異常振動的故障維修故障現(xiàn)象:某配套FANUC 0TA2系統(tǒng)的精工車床,,當(dāng)主軸在高速(3000r/min以上)旋轉(zhuǎn)時,機(jī)床出現(xiàn)異常振動,。 分析與處理過程:精工機(jī)床的振動與機(jī)械系統(tǒng)的設(shè)計,、安裝,、調(diào)整以及機(jī)械系統(tǒng)的固有頻率、主軸驅(qū)動系統(tǒng)的固有頻率等因素有關(guān),,其原因通常比較復(fù)雜,。但在本機(jī)床上,由于故障前交流主軸驅(qū)動系統(tǒng)工作正常,,可以在高速下旋轉(zhuǎn),;且主軸在超過3000r/min時,在任意轉(zhuǎn)速下振動均存在,,可以排除機(jī)械共振的原因,。檢查機(jī)床機(jī)械傳動系統(tǒng)的安裝與連接,未發(fā)現(xiàn)異常,,且在脫開主軸電動機(jī)與機(jī)床主軸的連接后,,從控制面板上觀察主軸轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩顯示,,發(fā)現(xiàn)其值有較大的變化,,因此初步判定故障在主軸驅(qū)動系統(tǒng)的電氣部分。經(jīng)仔細(xì)檢查機(jī)床的主軸驅(qū)動系統(tǒng)連接,,最終發(fā)現(xiàn)該機(jī)床的主軸驅(qū)動器的接地線連接不良,,將接地線重新連接后,機(jī)床恢復(fù)正常,。例307.主軸聲音沉悶并出現(xiàn)過電流報警的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺配套FIDIA l2系統(tǒng),、FANUC l5型直流主軸驅(qū)動的精工仿型銑床,主軸在起動后,,運轉(zhuǎn)過程中聲音沉悶,;當(dāng)主軸制動時,CRT顯示“FEED HOLD”,,主軸驅(qū)動裝置的“過電流”報警指示燈亮。分析與處理過程:為了判別主軸過電流報警產(chǎn)生的原因,,維修時首先脫開了主軸電動機(jī)與主軸間的聯(lián)接,,檢查機(jī)械傳動系統(tǒng),未發(fā)現(xiàn)異常,,因此排除了機(jī)械上的原因,。 接著又測量、檢查了電動機(jī)的繞組,、對地電阻及電動機(jī)的連接情況,,在對換向器及電刷進(jìn)行檢查時,發(fā)現(xiàn)部分電刷已到達(dá)使用極限,,換向器表面有嚴(yán)重的燒熔痕跡,。針對以上問題,,維修時首先更換了同型號的電刷;并拆開電動機(jī),,對換向器的表面進(jìn)行了修磨處理,,完成了對電動機(jī)的維修。重新安裝電動機(jī)后再進(jìn)行試車,,當(dāng)時故障消失,;但在第二天開機(jī)時,又再次出現(xiàn)上述故障,,并且在機(jī)床通電約30min之后,,故障就自動消失。根據(jù)以上現(xiàn)象,,由于排除了機(jī)械傳動系統(tǒng),、主軸電動機(jī)、連接方面的原因,,故而可以判定故障原因在主軸驅(qū)動器上,。 對照主軸伺服驅(qū)動系統(tǒng)的原理圖,重點針對電流反饋環(huán)節(jié)的有關(guān)線路,,進(jìn)行了分析檢查,;對電路板中有可能虛焊的部位進(jìn)行了重新焊接,對全部接插件進(jìn)行了表面處理,,但故障現(xiàn)象仍然不變,。由于維修現(xiàn)場無驅(qū)動器備件,不可能進(jìn)行驅(qū)動器的電路板互換處理,,為了確定故障的大致部位,,針對機(jī)床通電約30min后,故障可以自動消失這一特點,,維修時采用局部升溫的方法,。通過吹風(fēng)機(jī)在距電路板8~250px處,對電路板的每一部分進(jìn)行了局部升溫,,結(jié)果發(fā)現(xiàn)當(dāng)對觸發(fā)線路升溫后,,主軸運轉(zhuǎn)可以馬上恢復(fù)正常。由此分析,,初步判定故障部位在驅(qū)動器的觸發(fā)線路上,。通過示波器觀察觸發(fā)部分線路的輸出波形,發(fā)現(xiàn)其中的一片集成電路在常溫下無觸發(fā)脈沖產(chǎn)生,,引起整流回路U相的4只晶閘管(正組與反組各2只)的觸發(fā)脈沖消失:更換此芯片后故障排除,。維修完成后,進(jìn)一步分析故障原因,,在主軸驅(qū)動器工作時,,三相全控橋整流主回路,,有一相無觸發(fā)脈沖,導(dǎo)致直流母線整流電壓波形脈動變大,,諧波分量提高,,產(chǎn)生電動機(jī)換向困難,電動機(jī)運行聲音沉悶,。當(dāng)主軸制動時,,由于驅(qū)動器采用的是回饋制動,控制線路首先要關(guān)斷正組的觸發(fā)脈沖,,并觸發(fā)反組的晶閘管,,使其逆變。逆變時同樣由于缺一相觸發(fā)脈沖,,使能量不能及時回饋電網(wǎng),,因此電動機(jī)產(chǎn)生過流,驅(qū)動器產(chǎn)生過流報警,,保護(hù)電路動作,。例308~例311.主軸只有漂移轉(zhuǎn)速的故障維修例308.故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 7系統(tǒng)的精工銑床,主軸在自動或手動操作方式下,,轉(zhuǎn)速達(dá)不到指令轉(zhuǎn)速,,僅有1~2r/min,正,、反轉(zhuǎn)情況相同,,系統(tǒng)無任何報警。分析與處理過程:由于本機(jī)床具有主軸換檔功能,,為了驗證機(jī)械傳動系統(tǒng)動作,,維修時在MDI方式下進(jìn)行了高、低換檔動作試驗,,發(fā)現(xiàn)機(jī)床動作正常,,說明機(jī)械傳動系統(tǒng)的變速機(jī)構(gòu)工作正常,排除了檔位嚙合產(chǎn)生的原因,。檢查主軸驅(qū)動器的電纜連接以及主軸驅(qū)動器上的狀態(tài)指示燈,,都處于正常工作狀態(tài),可以初步判定主軸驅(qū)動器工作正常,。進(jìn)一步測量主軸驅(qū)動器的指令電壓輸入VCMD,,發(fā)現(xiàn)在任何S指令下,,VCMD總是為“0”,,即驅(qū)動器無轉(zhuǎn)速指令輸入。檢查CNC控制柜,,發(fā)現(xiàn)位置控制板上的主軸模擬輸出的插頭XN松動,;重新安裝后,,機(jī)床恢復(fù)正常。例309.故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC ll系統(tǒng)的進(jìn)口臥式加工中心,,S指令無效,,主軸轉(zhuǎn)速僅為1~2r/min,無任何報警,。分析與處理過程:測量主軸驅(qū)動器的速度指令PcMD信號,,發(fā)現(xiàn)在O-4500r/min的任何S指令下,VCMD總是為0,,進(jìn)一步測量CNC的S模擬輸出,,其值亦為“0”,表明CNC的主軸速度控制指令未輸出,。 由于CNC無報警顯示,,故主軸速度控制指令未輸出可能的原因是主軸未滿足轉(zhuǎn)速輸出的條件。對照系統(tǒng)的接口信號,,通過對PLC程序梯形圖的分析發(fā)現(xiàn):PLC程序中主軸高/低速換檔的標(biāo)志位,、機(jī)床的高/低落速檔檢測開關(guān)輸入信號均為“0”,這與實際情況不符,。通過手動控制電磁閥,,使機(jī)床換到低速檔后,機(jī)床的低速檔檢測開關(guān)輸入信號正確,,PLC中主軸低速換檔的標(biāo)志位隨之變?yōu)檎_的狀態(tài),,滿足了主軸條件。在此條件下再次啟動主軸,,機(jī)床恢復(fù)正常,。為了進(jìn)一步判斷機(jī)床故障的原因,通過MDI方式,,執(zhí)行M42(換高速檔指令)后,,發(fā)現(xiàn)M42指令不能完成。檢查高速檔電磁閥已經(jīng)得電,,但高速檔到位信號為“0”,,由此判定故障原因在機(jī)床的機(jī)械或液壓部分。檢查主軸箱內(nèi)部,,發(fā)現(xiàn)機(jī)床的換檔機(jī)構(gòu)的撥叉松動,,在低速檔時,由于撥叉向下動作,,可以通過自重落下,,因此機(jī)床可以正常工作;換高速檔時,撥叉向上運動,,拔出后不能插入齒輪,。經(jīng)重新安裝后,機(jī)床恢復(fù)正常,。 例310.故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 0M的二手精工銑床,,采用FANUC S系列主軸驅(qū)動器,開機(jī)后,,不論輸入S**M03或S**M04指令,,主軸僅僅出現(xiàn)低速旋轉(zhuǎn),實際轉(zhuǎn)速無法達(dá)到指令值,。分析與處理過程:在精工機(jī)床上,,主軸轉(zhuǎn)速的控制,一般是精工系統(tǒng)根據(jù)不同的S代碼,,輸出不同的主軸轉(zhuǎn)速模擬量值,,通過主軸驅(qū)動器實現(xiàn)主軸變速的。在本機(jī)床上,,檢查主軸驅(qū)動器無報警,,且主軸出現(xiàn)低速旋轉(zhuǎn),可以基本確認(rèn)主軸驅(qū)動器無故障,。根據(jù)故障現(xiàn)象,,為了確定故障部位,利用萬用表測量系統(tǒng)的主軸模擬量輸出,,發(fā)現(xiàn)在不同的S**指令下,,其值改變,由此確認(rèn)精工系統(tǒng)工作正常,。分析主軸驅(qū)動器的控制特點,,主軸的旋轉(zhuǎn)除需要模擬量輸入外,作為最基本的輸入信號還需要給定旋轉(zhuǎn)方向,。在確認(rèn)主軸驅(qū)動器模擬量輸入正確的前提下,,進(jìn)一步檢查主軸轉(zhuǎn)向信號,發(fā)現(xiàn)其輸入模擬量的極性與主軸的轉(zhuǎn)向輸入信號不一致,;交換模擬量極性后重新開機(jī),,故障排除,主軸可以正常旋轉(zhuǎn),。例311.故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 0T的二手精工車床,,采用FANUC S系列主軸驅(qū)動器,開機(jī)后,,不論輸入S**M03或S**M04指令,,主軸僅僅出現(xiàn)低速旋轉(zhuǎn),,轉(zhuǎn)速無法達(dá)到指令值。 分析與處理過程:由于主軸驅(qū)動器無報警顯示,,故故障分析過程同上例。在本機(jī)床上,,經(jīng)測量主軸模擬量輸入,、主軸轉(zhuǎn)向信號輸入正確,因此排除了系統(tǒng)不良,、主軸輸入模擬量的極性與主軸的轉(zhuǎn)向輸入信號不一致的可能性,。 考慮到本機(jī)床為二手機(jī)床,機(jī)床的主軸出廠設(shè)定參數(shù)已經(jīng)遺失,,在主軸調(diào)試前已經(jīng)進(jìn)行了參數(shù)的初始化處理,,因此主軸驅(qū)動器參數(shù)設(shè)定不當(dāng)?shù)目赡苄暂^大。#p#分頁標(biāo)題#e# 對照主軸驅(qū)動器的實際連接,,檢查主軸參數(shù),,發(fā)現(xiàn)該主軸中驅(qū)動器在未使用外部“主軸倍率”調(diào)整電位器的情況下,主軸驅(qū)動器參數(shù)上卻設(shè)定了外部“主軸倍率”生效,,因此主軸轉(zhuǎn)速倍率被固定在“0”,,引起了上述故障?!⌒薷膮?shù)后,,主軸工作恢復(fù)正常,故障排除,。
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