振動對數(shù)控機床進給系統(tǒng)爬行的影響
引言隨著我國精工機床產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展,我國在高精度精工機床的研發(fā)與制造方面有了很大的進步,。根據(jù)研宄院發(fā)布的《中國精工機床行業(yè)市場需求預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告前瞻》中明確指出了我國在精工技術(shù)有了突破性的進展,,在參考外國精工技術(shù)的基礎(chǔ)上,,通過自主研發(fā)形成了屬于我國特色的精工技術(shù):包括理論基礎(chǔ)、研究開發(fā),、應(yīng)用技術(shù),、精工系統(tǒng)及工程化和經(jīng)營管理隊伍等,尤其在高檔精工裝置技術(shù)開發(fā)和生產(chǎn)應(yīng)用這倆方面取得的進步******,,這些技術(shù)和產(chǎn)品己經(jīng)廣泛應(yīng)用于航空航天,、汽車和船舶等一些重工業(yè)領(lǐng)域。近幾年,,為了提高我國精工機床的整體發(fā)展水平,,除了引進國外高檔精工機床和我國自主研發(fā)的高檔精工機床外,對中低檔的精工機床的改造需求量也在增大,,機床的改造經(jīng)過這幾年的發(fā)展逐步形成了一個產(chǎn)業(yè),,既在原有數(shù)控機床構(gòu)造基礎(chǔ)上對機械結(jié)構(gòu)、電氣系統(tǒng)或伺服系統(tǒng)進行適當?shù)母脑?,使機床的整體性能得到優(yōu)化來提高中低檔精工機床的精度,。爬行是精工機床普遍存在的問題,改善了爬行就能夠有效的提高精工機床的精度等級,。從上世紀五十年代左右到現(xiàn)在,,國內(nèi)外許多專家和學者對爬行現(xiàn)象做了大量的理論研宄和實驗,針對不同的簡化物理模型,,提出了多種導致爬行的原因及解決措施,,大部分的觀點認為摩擦是導致爬行的主要因素,但是并未得出一致的論斷,,對于產(chǎn)生爬行現(xiàn)象的各個因素之間的明確關(guān)系也沒有一個比較確切的說法,。本文根據(jù)精工機床進給系統(tǒng)的簡易物理模型,綜合比較了各個爬行因子對精工機床爬行的影響,。通過給模型外加振動源來分析它對爬行的影響可以看出,,由于爬行現(xiàn)象產(chǎn)生的速度波動是無規(guī)律的,,故外加理想振動源來耦合機床在低速行進時產(chǎn)生的振動是非常困難的。經(jīng)過多次調(diào)整外加振動源的頻率和幅值,,將實驗數(shù)據(jù)反復進行對比分析,,發(fā)現(xiàn)外加振動源對爬行有一定的改善作用,但完全消除爬行仍存在一些困難,,因為本身在ADAMS中建立的機械進給爬行系統(tǒng)模型與機床在實際環(huán)境中進行工作還是有一定的誤差,,而且由于外加的是正弦力和正弦振動,也必須要考慮到可能會出現(xiàn)機床運動更加不穩(wěn)定的情況,。PID控制器最早作為實用化的控制器已有近百年歷史,PID控制器操作簡單易懂,,因其使用不需要精確的系統(tǒng)模型而成為工業(yè)上應(yīng)用最為廣泛的控制器,。在爬行的ADAMS仿真模型工作臺上加入PID控制系統(tǒng),經(jīng)過反復模擬仿真,,整定增益參數(shù),,確定最優(yōu)參數(shù)后,確定加入PID控制系統(tǒng)能夠有效控制爬行,。在加入振動的模型上進一步加入PID控制時,,真正做到了在低速情況下改善爬行。本文采摘自“振動對精工機床進給系統(tǒng)爬行的影響”,,因為編輯困難導致有些函數(shù),、表格、圖片,、內(nèi)容無法顯示,,有需要者可以在網(wǎng)絡(luò)中查找相關(guān)文章!本文由海天精工整理發(fā)表文章均來自網(wǎng)絡(luò)僅供學習參考,,轉(zhuǎn)載請注明,!