加工中心定時(shí)保養(yǎng)
一,、主軸系統(tǒng)常見(jiàn)故障;1.主軸發(fā)熱,,旋轉(zhuǎn)精度下降,;某立式加工中心鏜孔精度下降,,圓柱度超差,主軸發(fā)熱,;(1)故障分析,;(2)故障處理,;(3)改進(jìn)措施:;①增加壓縮空氣精濾和干燥裝置,,過(guò)濾器要定期排水,,,;②隨時(shí)檢查主軸錐孔、刀柄的清潔和配合狀況,,檢查空,;③合理安排加工工藝,避免材料切除率陡變,;;④?chē)?yán)禁超負(fù)荷運(yùn)行,,有故障應(yīng)及時(shí)報(bào)修,,不得帶病運(yùn)行;2.主軸部件的拉桿二,、主軸系統(tǒng)常見(jiàn)故障(1).主軸發(fā)熱,旋轉(zhuǎn)精度下降某立式加工中心鏜孔精度下降,,圓柱度超差,,主軸發(fā)熱,,噪聲大,但用手撥動(dòng)主軸轉(zhuǎn)動(dòng)阻力較小,。(2)故障分析,。主軸部件解體檢查,,發(fā)現(xiàn)故障原因如下:①主軸軸承潤(rùn)滑脂內(nèi)混有粉塵和水分,這是因?yàn)樵摷庸ぶ行挠玫膲嚎s空氣無(wú)精濾和干燥裝置,,故氣動(dòng)吹屑時(shí)少量粉塵和水氣竄入主軸軸承潤(rùn)滑脂內(nèi),,造成潤(rùn)滑不良,,導(dǎo)致發(fā)熱且有噪聲;主軸內(nèi)錐孔定位表面有少許碰傷,,錐孔與刀柄錐面配合不良,,有微量偏心,;②前軸承預(yù)緊力下降,軸承游隙變大,;③主軸自動(dòng)夾緊機(jī)構(gòu)內(nèi)部分碟形彈簧疲勞失效,,刀具未被完全拉緊,,有少許竄動(dòng),。(3)故障處理。更換前軸承及潤(rùn)滑脂,,調(diào)整軸承游隙,軸向游隙0.003mm,,徑向游隙士0.002mm,;自制簡(jiǎn)易研具,手工研磨主軸內(nèi)錐孔定位面,,用涂色法檢查,保證刀柄與主軸定心錐孔的接觸面積大于85%,;更換碟形彈簧,。將修好的主軸裝回主軸箱,,用千分表檢查徑向跳動(dòng),,近端小于0.006mm,,遠(yuǎn)端150mm處小于0.010mm。試加工,,主軸溫升和噪聲正常,加工精度滿(mǎn)足加工工藝要求,,故障排除,。(4)改進(jìn)措施:①增加壓縮空氣精濾和干燥裝置,,過(guò)濾器要定期排水,定期清洗或更換濾芯,;②隨時(shí)檢查主軸錐孔,、刀柄的清潔和配合狀況,,檢查空氣干燥器工作是否正常;③合理安排加工工藝,,避免材料切除率陡變,;④?chē)?yán)禁超負(fù)荷運(yùn)行,有故障應(yīng)及時(shí)報(bào)修,,不得帶病運(yùn)行,。三.主軸部件的拉桿鋼球損壞(1)故障現(xiàn)象,。某立式加工中心主軸內(nèi)刀具自動(dòng)夾緊機(jī)構(gòu)的拉桿鋼球和刀柄拉緊螺釘尾部錐面經(jīng)常損壞。(2)故障分析,。檢查發(fā)現(xiàn),,主軸松刀動(dòng)作與機(jī)械手拔刀動(dòng)作不協(xié)調(diào),。這是因?yàn)橄尬婚_(kāi)關(guān)擋鐵裝在氣液增壓缸的氣缸尾部,雖然氣缸活塞動(dòng)作到位,,增壓缸活塞動(dòng)作卻沒(méi)有到位,,致使機(jī)械手在刀柄還沒(méi)有完全松開(kāi)的情況下強(qiáng)行拔刀,,損壞拉桿鋼球及拉緊螺釘:(3)故障處理。清洗增壓油缸,,更換密封環(huán),,給增壓油缸注油,氣壓調(diào)整至0.5~0.8MPa,,試用后故障消失。四,、改進(jìn)措施:①定期檢查并清潔氣液增壓油缸,,監(jiān)測(cè)刀具自動(dòng)夾緊機(jī)構(gòu)各部分的運(yùn)行狀況,,及時(shí)消除故障隱患;②定期檢查調(diào)整氣壓和液壓系統(tǒng)壓力,,檢驗(yàn)液壓油質(zhì),,如氧化變質(zhì)應(yīng)及時(shí)更換,。3.主軸部件的定位鍵損壞(1)故障現(xiàn)象。某立式加工中心換刀時(shí)沖擊響聲大,主軸前端撥動(dòng)刀柄旋轉(zhuǎn)的定位鍵局部變形,。(2)故障分析,。響聲主要出現(xiàn)在機(jī)械手插刀階段,,故障初步確定為主軸準(zhǔn)停位置誤差和換刀參考點(diǎn)漂移。本機(jī)床采用霍爾元件檢測(cè)定向,,引起主軸準(zhǔn)停位置不準(zhǔn)的原因可能是主軸準(zhǔn)停裝置電氣系統(tǒng)參數(shù)變化,、定位不牢靠或主軸徑向跳動(dòng)超差,。首先檢查霍爾元件的安裝位置,發(fā)現(xiàn)固定螺釘松動(dòng),,機(jī)械手插刀時(shí)刀柄鍵槽未對(duì)正主軸前端定位鍵,,定位鍵被撞壞,。主軸換刀參考點(diǎn)接近開(kāi)關(guān)的安裝位置同樣有松動(dòng)現(xiàn)象,使換刀參考點(diǎn)微量下移,,刀柄插人主軸錐孔時(shí)錐面直接撞擊主軸定心錐孔,,產(chǎn)生異響。(3)故障處理,。調(diào)整霍爾元件的安裝位置后擰緊并加防松膠。重新調(diào)整主軸換刀參考點(diǎn)接近開(kāi)關(guān)的安裝位置,,更換主軸前端的定位鍵,,故障消失,。(4)改進(jìn)措施定期檢查清潔主軸準(zhǔn)停裝置和主軸換刀參考點(diǎn)定位裝置,注意觀(guān)察刀柄插入主軸錐孔時(shí)的狀態(tài),,及時(shí)消除故障隱患。二,、進(jìn)給傳動(dòng)系統(tǒng)常見(jiàn)故障1. Y軸運(yùn)動(dòng)中斷(1)故障現(xiàn)象某CINCINNATI立式加工中心,Y軸運(yùn)動(dòng)到某點(diǎn)后中斷,。(2)故障分析,。經(jīng)檢查,Y軸斷路器跳閘,,復(fù)位后Y軸仍不能運(yùn)動(dòng)。初步確定為Y軸卡死或伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)故障,。首先檢查Y向滑座導(dǎo)軌及鑲條間隙,,無(wú)問(wèn)題。斷電后用手不1fed能轉(zhuǎn)動(dòng)Y軸滾珠絲桿螺母機(jī)構(gòu),,確認(rèn)系因日常維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng),致使Y軸絲桿螺母卡死,。(3)故障處理,。取出Y軸滾珠絲桿螺母副,,找一合適的鉗臺(tái)夾緊,將鎖緊螺母退松,,用手轉(zhuǎn)動(dòng)滾珠絲桿。徹底清洗后重裝并調(diào)整絲桿螺母副的預(yù)緊力,。預(yù)緊力一般為******載荷的1/3,是靠測(cè)量預(yù)緊后增加的摩擦力矩來(lái)?yè)Q算的,。將滾珠絲桿螺母副裝回加工中心,,檢查并調(diào)整絲桿兩端向心推力組合軸承的預(yù)緊力,,用手轉(zhuǎn)動(dòng)滾珠絲桿的松緊程度以初定預(yù)緊力大小,重新調(diào)整滑座導(dǎo)軌及鑲條間隙,。試車(chē)后故障排除,。(4)改進(jìn)措施:①及時(shí)、徹底清理加工中心各部分的切屑,,防止灰塵或切屑進(jìn)入滾珠絲桿螺母副;②工作中應(yīng)避免碰擊滾珠絲桿螺母副防護(hù)裝置,,防護(hù)裝置一旦損壞應(yīng)立即更換,;③每半年清除一次滾珠絲桿上舊的潤(rùn)滑脂,,涂上新的潤(rùn)滑脂。2. X、Y兩軸插補(bǔ)加工圓臺(tái)(或內(nèi)孔)時(shí),,圓度誤差超差(1)故障現(xiàn)象,。某CINCINNATI立式加工中心X,、Y兩軸聯(lián)動(dòng)加工圓臺(tái)時(shí)誤差大,工件圓臺(tái)在過(guò)象限處有一較明顯的起伏,。(2)故障分析,。初步判斷是X、Y軸的定位精度差或是X,、Y軸有關(guān)位置補(bǔ)償參數(shù)變化。調(diào)出CNC系統(tǒng)X,、Y軸位置補(bǔ)償參數(shù)檢查,,均在要求范圍,。在JOG模式下低速轉(zhuǎn)動(dòng)Y軸,用千分表檢查,,發(fā)現(xiàn)Y軸軸向竄動(dòng)達(dá)0.2mm,。檢查Y軸進(jìn)給傳動(dòng)鏈前、后支承座,,絲桿電機(jī)支架及電機(jī)軸承無(wú)異常,絲桿軸承座內(nèi)軸承游隙及預(yù)緊正常,,但軸承座壓蓋輕微松動(dòng),。(3)故障處理。調(diào)整絲桿軸承座壓蓋,,使其壓緊軸承外圈端面,擰緊鎖緊螺母,。重新檢測(cè)Y軸軸向竄動(dòng),,小于0.005mm,。重裝后試加工,故障排除,。(4)改進(jìn)措施:①加強(qiáng)進(jìn)給傳動(dòng)鏈的日常檢查維護(hù),,及時(shí)緊固松動(dòng)部位;②通過(guò)對(duì)加工零件的檢測(cè),,及時(shí)對(duì)進(jìn)給傳動(dòng)鏈進(jìn)行調(diào)整,;③每年應(yīng)檢查一次進(jìn)給傳動(dòng)鏈的反向間隙和絲桿螺距誤差并及時(shí)補(bǔ)償,,作出詳細(xì)記錄存檔。三,、ATC裝置1.刀具插入主軸錐孔未卡緊(1)故障現(xiàn)象,。某龍門(mén)加工中心主軸拉刀松動(dòng),。(2)故障分析。加工中心刀具是靠主軸上部的蝶形彈簧拉緊的,,拉不緊刀的可能原因有:①蝶形彈簧變形或失效,;②刀柄尾拉緊螺釘松動(dòng)。首先檢查刀柄尾拉緊螺釘,,發(fā)現(xiàn)與刀柄的螺紋聯(lián)接松動(dòng)退絲,后退了約一個(gè)螺距,。蝶形彈簧未失效,。(3)故障處理。調(diào)整刀柄尾拉緊螺釘在刀柄的軸向位置并加裝鎖緊螺母,,故障排除。(4)改進(jìn)措施:①經(jīng)常檢查刀柄尾拉緊螺釘?shù)木o固狀況,;②在刀柄尾拉緊螺釘和刀柄間加裝鎖緊螺母,。2.刀具交換過(guò)程噪聲較大(1)故障現(xiàn)象。某龍門(mén)加工中心刀具自動(dòng)交換過(guò)程速度過(guò)快,,噪聲較大。(2)故障分析,。經(jīng)檢查,,機(jī)械手拔、插刀過(guò)程速度過(guò)快,,缺少緩沖過(guò)程,,產(chǎn)生較大的撞擊。該機(jī)械手的拔,、插刀運(yùn)動(dòng)由液壓油缸驅(qū)動(dòng),導(dǎo)致液壓油缸活塞速度過(guò)快的原因主要有:①液壓油氧化變質(zhì),;②液壓系統(tǒng)冷卻器工作不正常,,油溫過(guò)高;調(diào)速閥節(jié)流螺釘松動(dòng),。檢查發(fā)現(xiàn)液壓系統(tǒng)冷卻器周?chē)逊e了很多灰塵,導(dǎo)致冷卻效率降低,,油溫升高,,調(diào)速閥節(jié)流效果差,機(jī)械手拔,、插刀過(guò)程速度變快。而液壓油無(wú)變質(zhì),,調(diào)速閥節(jié)流螺釘亦未松動(dòng),。(3)故障處理。徹底清理冷卻器周?chē)逊e的灰塵,,分析調(diào)節(jié)機(jī)械手拔、插刀油路的調(diào)速閥,,使轉(zhuǎn)向速度合適。為了減小拔,、插刀過(guò)程的沖擊,,分別調(diào)節(jié)拔,、插刀油缸兩端的節(jié)流螺釘,增加油缸行程末端的緩沖行程,。調(diào)節(jié)完畢后重新試車(chē),,故障排除。(4)改進(jìn)措施:①?lài)?yán)格執(zhí)行液壓系統(tǒng)定期調(diào)整,、清洗,、過(guò)濾和更換制度,確保液壓系統(tǒng)壓力,、流量,、流速穩(wěn)定;②定期清掃液壓系統(tǒng)冷卻器和冷卻風(fēng)扇上的灰塵,。隨時(shí)觀(guān)察冷卻器的工作狀況,,嚴(yán)格控制油液溫升。