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整定PI D參數(shù)改善爬行現(xiàn)象|加工中心

5.3整定PID參數(shù)改善爬行現(xiàn)象整定PID控制器不需要對(duì)正式控制理論深入了解,,這樣可以為研宄整定PID參數(shù)對(duì)爬行控制的情況帶來很大方便,。根據(jù)不同控制器的原理和結(jié)構(gòu)不同可以分為三類控制:比例控制,、積分控制和微分控制,。這幾種控制規(guī)律可單獨(dú)使用或者組合使用,,如比例控制器,、比例積分控制器,、比例微分控制器和比例積分微分控制器,。根據(jù)不同的控制策略適應(yīng)不同的控制場(chǎng)所,。利用ADAMS/View模塊,,根據(jù)圖2.3,在工作臺(tái)上加入一個(gè)PID控制系統(tǒng)來分析爬行現(xiàn)象是否能夠得到改善,其他參數(shù)設(shè)置同圖3.1—致,。首先在工作臺(tái)上創(chuàng)建一個(gè)單分量力,,設(shè)置力的值為0。建立控制系統(tǒng)輸入環(huán)節(jié),,設(shè)定3個(gè)輸入分別為:inpuU,,函數(shù)表達(dá)式為DX(maker5,0,maker9);input_2,函數(shù)表達(dá)式為VX(maker5,makerl,maker9,0);input_3,函數(shù)表達(dá)式為0。然后確定PID環(huán)節(jié),,名稱為pid_l并設(shè)置三個(gè)增益參數(shù),。再倉(cāng)ij建比較環(huán)節(jié),名稱為sum_l,。最后將設(shè)置好的單分量力參數(shù)化,,函數(shù)表達(dá)式為VARVAL(sum_l_inputl)5.3.1比例控制根據(jù)工程整定算法,取一個(gè)較短的周期來探宄將PID應(yīng)用到爬行模型時(shí),,對(duì)爬行速度曲線造成的影響,,在一個(gè)隨機(jī)取的周期內(nèi)逐一驗(yàn)證它們對(duì)爬行的改善情況和所呈現(xiàn)出來的規(guī)律。在上面6組數(shù)據(jù)所模擬出的仿真圖中可以看出:當(dāng)PGain=0.3時(shí),,速度波動(dòng)在3.6s以內(nèi),,在1.8333s時(shí)速度******,達(dá)到了75.4816mm/s;PGain=0.5時(shí),,速度波動(dòng)控制在Is內(nèi),,在0.3333s時(shí)出現(xiàn)了速度******值66.3152;PGain=0.7時(shí),速度從0到0.2333s內(nèi)幾乎無上升跡象,,在0.2333s到0.3s之間達(dá)到了******值8.3656mm/s,緊接著在Is之后迅速穩(wěn)定在8mm/s;PGain=0.8時(shí),,有兩個(gè)比較明顯的區(qū)間段,速度在0?0.333s時(shí)上升非常緩慢,,在〇.333s?0.4s時(shí)速度升至8mm/s,以后恒定在驅(qū)動(dòng)速度不變,;PGain=0.9時(shí),,速度波動(dòng)持續(xù)了0.6667s,******速度出現(xiàn)在0.2333s時(shí),速度達(dá)到了47.3671mm/s;當(dāng)PGain=0.5時(shí),,速凍在5s內(nèi)持續(xù)波動(dòng),,爬行沒有改善,速度波動(dòng)出現(xiàn)了一定的規(guī)律性,,在1.2s,、2.6333s、4.0667s同時(shí)出現(xiàn)******速度為124.8516,。通過以上的詳細(xì)分析可以看出,,當(dāng)比例控制的參數(shù)取為0.7或0.8時(shí)對(duì)改善爬行現(xiàn)象最好,當(dāng)PGain的參數(shù)選取小于0.7時(shí),,從0.1?0.6依次增大時(shí),,爬行改善效果越來越好,當(dāng)PGain的參數(shù)選取大于0.8時(shí),,爬行現(xiàn)象逐漸嚴(yán)重,,并且參數(shù)選取的越大對(duì)抑制爬行越不利。由此得出結(jié)論:?jiǎn)渭兊谋壤刂仆耆芨纳婆佬鞋F(xiàn)象,,比例系數(shù)過小達(dá)不到抑制爬行的效果,,比例系數(shù)過大又會(huì)造成系統(tǒng)的不穩(wěn)定從而造成爬行現(xiàn)象越來越嚴(yán)重。從圖5.4能夠看出:圖5.4(a)中,,加速度波動(dòng)在3.5667s以內(nèi),,正向******加速度出現(xiàn)在2.2s,加速度值為23757.1231mm/s2,,反向******加速度為-15858.177mm/s2;圖5.4(b)中加速度波動(dòng)在Is以內(nèi),,正向加速度出現(xiàn)在0.9s,******值為11187.5145mm/s2,******反向加速度在0.3333s時(shí),,達(dá)到了-10407.065mm/s2;圖5.4(c)正向******加速度是0mm/s2,反向******加速度為-116.5825mm/s2;圖5.4(d)加速度波動(dòng)在0.4333s內(nèi),,正向******加速度出現(xiàn)在0.3333s,其值為638.811mm/s2,,反向******加速度為-1352.2847mm/s2;圖5.4(d)分別在0.2333s和0.4333s時(shí)出現(xiàn)了******最小加速度,,其值分別為8056.9083mm/s2和-5435.9045mm/s2;圖5.4(f)在0.6667s、2.1s,、3.5333s和4.9667s同時(shí)出現(xiàn)了******值27258.357mm/s2,反向******加速度則在0.4667s時(shí),其值為-14524.9678mm/s2,。從加速度仿真圖也驗(yàn)證了由速度圖總結(jié)出的規(guī)律,。5.3.2比例-積分控制分別取PGain=0.1、IGain=0.1;PGain=0.4,、IGain=0.4;PGain=0.5,、IGain=0.5;PGain=0.7,、IGain=0.7;PGain=0.9、IGain=0.9和PGain=l,、IGain=l,。DGain依然取為零,則得到ADAMS仿真圖形如下所示:在圖5.5(a)中,,比例和積分的增益參數(shù)都為0.1時(shí),,速度波動(dòng)控制在1.1667s之內(nèi),在0.9s時(shí)出現(xiàn)******速度72.7859mm/s;圖5.5(b)中增益參數(shù)調(diào)大到0.4時(shí),,速度在0.5s內(nèi)有較大的起伏,,出現(xiàn)的最高速度為48.963mm/s;圖5.5(c)中將參數(shù)調(diào)整到0.5時(shí)沒有出現(xiàn)爬行,在0?0.2s之內(nèi)速度從Omm/s變?yōu)?.448mm/s,,速度變化緩慢,,在0.2?0.3s時(shí)速度急居丨J上升至8.4694mm/s,可以明顯的看出穩(wěn)定后的速度與驅(qū)動(dòng)速度不匹配,,控制力度不足,;圖5.5(d)在0.3s時(shí)速度波動(dòng)******值達(dá)到50.4752mm/s,緊接著在0.3333s之后穩(wěn)定在8.4mm/s,又在4.9s以后出現(xiàn)下降的趨勢(shì);圖5.5(e)中增益參數(shù)調(diào)到0.9時(shí),,對(duì)系統(tǒng)造成了過度控制,,速度在0.2333s之內(nèi)呈現(xiàn)緩慢上升趨勢(shì),在0.3s之內(nèi)速度急劇上升,,達(dá)到******值為9.1927mm/s,又在3.5667?3.6667s之間使速度降為7.557mm/s,最后速度保持在7.557mm/s,此圖也出現(xiàn)了如圖5.5(d)的情況,;圖5.5(d)也同樣出現(xiàn)了超調(diào)現(xiàn)象。由此得出結(jié)論:PI控制過小達(dá)不到抑制爬行的目的,,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)控制力度不夠的情況,,而PI控制過大又容易出現(xiàn)系統(tǒng)超調(diào)現(xiàn)象,造成系統(tǒng)不穩(wěn)定,。相比較單純的比例控制而言,,抑制爬行的效果較差。下面通過加速度圖來進(jìn)一步驗(yàn)證:5.3.3比例-積分-微分控制圖5.7(a)中選取三個(gè)增益參數(shù)同時(shí)為0.3,此時(shí)速度波動(dòng)控制在了1.1333s內(nèi),,******波動(dòng)速度為71.3665mm/s;圖5.7(b)爬行控制在0.5333s之內(nèi),,時(shí)間在0.3333s時(shí)出現(xiàn)了******速度為48.963mm/s;圖5.7(c)中,在0.2333s?0.3s之間,,速度上升飛快,,最高速度達(dá)到了8.4694mm/s,之后速度有所下滑,,最后穩(wěn)定在8.206mm/s;圖5.7(d)中對(duì)爬行的改善情況和圖5.7(c)大致相似,,存在同樣的問題;圖5.7(e)中在0.3s時(shí)速度達(dá)到******,,其值為50.4752,從圖中可以明顯看出,,在0.4s以前速度波動(dòng)幅度較大,,在0.4s以后速度穩(wěn)定在了8.2851mm/s,在4.9s時(shí)考試出現(xiàn)速度下降的趨勢(shì);在圖5.7(f)中,,在0?0.2s之間速度由Omm/s升至0.0431mm/s,在0.2?0.2333s之間速度由〇.〇431mm/s升至9.1927mm/s(速度******值),;在0.2333s?0.3s之間速度下降為8.3829mm/s,并且一直持續(xù)到3.5667s;在3.5667s?3.6667s之間速度又降為7.5777mm/s。由圖5.7中(a)和(b)看出,,當(dāng)PID的3個(gè)增益系數(shù)在0.5以下時(shí),,X寸爬行雖然有改善,但是前期爬行出現(xiàn)的時(shí)間過長(zhǎng)并且爬行出現(xiàn)時(shí)達(dá)到的最高速度與驅(qū)動(dòng)速度差值過大,;圖5.7中(c)和(d)分別把增益參數(shù)調(diào)整為0.5和0.6時(shí),,控制爬行************,但是驅(qū)動(dòng)速度與工作臺(tái)速度不匹配,,有偏差,;當(dāng)PID的3個(gè)增益系數(shù)在0.5以上時(shí),PID控制力度過大,,穩(wěn)定時(shí)的速度先高于8mm/s后又低于8mm/s,,仍然存在與驅(qū)動(dòng)速度不匹配的問題。由此可知:PID控制對(duì)爬行有改善,,但是控制效果不理想,,最后趨于穩(wěn)定的速度與驅(qū)動(dòng)速度有一定的偏差,存在和PI控制一樣的問題,。針對(duì)這種情況,,可以進(jìn)行參數(shù)化計(jì)算,創(chuàng)建設(shè)計(jì)變量來解決,。下面是加速度模擬仿真圖:5.3.4參數(shù)化計(jì)算單擊菜單【build】【DesignVariable】【New】,,彈出創(chuàng)建設(shè)計(jì)變量對(duì)話框,在Listofallowvalues輸入框中,,設(shè)置DV_1參數(shù)為0.4,,、0.6、0.9和1,,DV_2參數(shù)為0.7和0.8,。單擊【simulate】【DesignEvaluation】后,彈出計(jì)算對(duì)話框,,在DesignVariable后面分別輸入DV_1和DV_2,單擊start按鈕分別進(jìn)行參數(shù)化計(jì)算,。對(duì)PGain進(jìn)行參數(shù)化計(jì)算中,選取在PID控制中改善效果較好的參數(shù),,作為DesignVariable的參數(shù),。從圖5.9中可以看出,(b)圖要比(a)改善效果好,完全抑制了爬行,,并且整個(gè)機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)不存在控制力度過小或者超調(diào)的現(xiàn)象。對(duì)IGain進(jìn)行參數(shù)化計(jì)算,,對(duì)比圖5.6可以看出,,沒有對(duì)PGain進(jìn)行參數(shù)化計(jì)算效果好,前期速度一直存在波動(dòng),,仍然存在爬行現(xiàn)象,。對(duì)DGain進(jìn)行參數(shù)化計(jì)算(其中PGain=0,1Gain=0)得到ADAMS仿真圖如下:同時(shí)對(duì)PGain、IGain和DGain三個(gè)增益參數(shù)進(jìn)行參數(shù)化計(jì)算,,出現(xiàn)了PI控制和PID控制一樣的問題,,參數(shù)設(shè)置的過大容易導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)超調(diào)現(xiàn)象。在圖5.12中,,只有將0.6進(jìn)行參數(shù)化計(jì)算時(shí)效果最理想并且完全抑制了爬行,。本文采摘自“振動(dòng)對(duì)精工機(jī)床進(jìn)給系統(tǒng)爬行的影響”,因?yàn)榫庉嬂щy導(dǎo)致有些函數(shù),、表格,、圖片、內(nèi)容無法顯示,,有需要者可以在網(wǎng)絡(luò)中查找相關(guān)文章,!本文由海天精工整理發(fā)表文章均來自網(wǎng)絡(luò)僅供學(xué)習(xí)參考,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明,!
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