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 進(jìn)口數(shù)控機(jī)床故障分析與維修案例 - 加工中心

精工機(jī)床的應(yīng)用越來越廣泛,,其加工柔性好,,精度高,,生產(chǎn)效率高,具有很多的優(yōu)點(diǎn),。但由于技術(shù)越來越先進(jìn),、復(fù)雜,對維修人員的素質(zhì)要求很高,,要求他們具有較深的專業(yè)知識和豐富的維修經(jīng)驗(yàn),,在精工機(jī)床出現(xiàn)故障才能及時排除。下面結(jié)合一些典型的實(shí)例,,對精工機(jī)床的故障進(jìn)行系統(tǒng)分析,以供參考,。 一,、NC系統(tǒng)故障  1.硬件故障  有時由于NC系統(tǒng)出現(xiàn)硬件的損壞,使機(jī)床停機(jī),。對于這類故障的診斷,,首先必須了解該精工系統(tǒng)的工作原理及各線路板的功能,然后根據(jù)故障現(xiàn)象進(jìn)行分析,,在有條件的情況下利用交換法準(zhǔn)確定位故障點(diǎn),。 例一、一臺采用德國西門子SINUMERIK SYSTEM3的精工機(jī)床,,其PLC采用S5─130W/B,,一次發(fā)生故障,通過NC系統(tǒng)PC功能輸入的R參數(shù),,在加工中不起作用,,不能更改加工程序中R參數(shù)的數(shù)值。通過對NC系統(tǒng)工作原理及故障現(xiàn)象的分析,,我們認(rèn)為PLC的主板有問題,,與另一臺機(jī)床的主板對換后,進(jìn)一步確定為PLC主板的問題,。經(jīng)專業(yè)廠家維修,,故障被排除。 例二,、另一臺機(jī)床也是采用SINUMERIK SYSTEM 3精工系統(tǒng),,其加工程序程序號輸入不進(jìn)去,自動加工無法進(jìn)行,。經(jīng)確認(rèn)為NC系統(tǒng)存儲器板出現(xiàn)問題,,維修后,故障消除,。 例三,、一臺采用德國HEIDENHAIN公司TNC 155的精工銑床,,一次發(fā)生故障,工作時系統(tǒng)經(jīng)常死機(jī),,停電時經(jīng)常丟失機(jī)床參數(shù)和程序,。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)NC系統(tǒng)主板彎曲變形,經(jīng)校直固定后,,系統(tǒng)恢復(fù)正常,,再也沒有出現(xiàn)類似故障。 2.軟故障  精工機(jī)床有些故障是由于NC系統(tǒng)機(jī)床參數(shù)引起的,,有時因設(shè)置不當(dāng),,有時因意外使參數(shù)發(fā)生變化或混亂,這類故障只要調(diào)整好參數(shù),,就會自然消失,。還有些故障由于偶然原因使NC系統(tǒng)處于死循環(huán)狀態(tài),這類故障有時必須采取強(qiáng)行啟動的方法恢復(fù)系統(tǒng)的使用,。 例一,、一臺采用日本發(fā)那科公司FANUC-OT系統(tǒng)的精工車床,每次開機(jī)都發(fā)生死機(jī)現(xiàn)象,,任何正常操作都不起作用,。后采取強(qiáng)制復(fù)位的方法,將系統(tǒng)內(nèi)存全部清除后,,系統(tǒng)恢復(fù)正常,,重新輸入機(jī)床參數(shù)后,機(jī)床正常使用,。這個故障就是由于機(jī)床參數(shù)混亂造成的,。 例二、一臺專用精工銑床,,NC系統(tǒng)采用西門子的SINUMERIK SYSTEM 3,,在批量加工中NC系統(tǒng)顯示2號報警“LIMIT SWITCH”,這種故障是因?yàn)閅軸行程超出軟件設(shè)定的極限值,,檢查程序數(shù)值并無變化,,經(jīng)仔細(xì)觀察故障現(xiàn)象,當(dāng)出現(xiàn)故障時,,CRT上顯示的Y軸坐標(biāo)確定達(dá)到軟件極限,,仔細(xì)研究發(fā)現(xiàn)是補(bǔ)償值輸入變大引起的,適當(dāng)調(diào)整軟件限位設(shè)置后,,故障被排除,。這個故障就是軟件限位設(shè)置不當(dāng)造成的。 例三、一臺采用西門子SINUMERIK 810的精工機(jī)床,,一次出現(xiàn)問題,,每次開機(jī)系統(tǒng)都進(jìn)入AUTOMATIC狀態(tài),不能進(jìn)行任何操作,,系統(tǒng)出現(xiàn)死機(jī)狀態(tài),。經(jīng)強(qiáng)制啟動后,系統(tǒng)恢復(fù)正常工作,。這個故障就是因操作人員操作失誤或其它原因使NC系統(tǒng)處于死循環(huán)狀態(tài),。 3.其他故障  因其它原因引起的NC系統(tǒng)故障有時因供電電源出現(xiàn)問題或緩沖電池失效也會引起系統(tǒng)故障。 例一,、一臺采用德國西門子SINUMERIK SYSTEM 3的精工機(jī)床,,一次出現(xiàn)故障,NC系統(tǒng)加上電后,,CRT不顯示,,檢查發(fā)現(xiàn)NC系統(tǒng)上“COUPLING MODULE”板上左邊的發(fā)光二極管閃亮,指示故障,。對PLC進(jìn)行熱啟動后,系統(tǒng)正常工作,。但過幾天后,,這個故障又出現(xiàn)了,經(jīng)對發(fā)光二極管閃動頻率的分析,,確定為電池故障,,更換電池后,故障消除,。 例二,、一臺采用西門子SINUMERIK 810的精工機(jī)床,有時在自動加工過程中,,系統(tǒng)突然掉電,,測量其24V直流供電電源,發(fā)現(xiàn)只有22V左右,,電網(wǎng)電壓向下波動時,,引起這個電壓降低,導(dǎo)致 NC系統(tǒng)采取保護(hù)措施,,自動斷電,。經(jīng)確認(rèn)為整流變壓器匝間短路,造成容量不夠,。更換新的整流變壓器后,,故障排除。 例三,、另一臺也是采用西門子SINUMIK 810的精工機(jī)床,,出現(xiàn)這樣的故障,,當(dāng)系統(tǒng)加上電源后,系統(tǒng)開始自檢,,當(dāng)自檢完畢進(jìn)入基本畫面時,,系統(tǒng)掉電。經(jīng)分析和檢查,,發(fā)現(xiàn)X軸抱閘線圈對地短路,。系統(tǒng)自檢后,伺服條件準(zhǔn)備好,,抱閘通電釋放,。抱閘線圈采用24V電源供電,由于線圈對地短路,,致使24V電壓瞬間下降,,NC系統(tǒng)采取保護(hù)措施自動斷電。 二,、伺服系統(tǒng)的故障  由于精工系統(tǒng)的控制核心是對機(jī)床的進(jìn)給部分進(jìn)行數(shù)字控制,,而進(jìn)給是由伺服單元控制伺服電機(jī),帶動滾珠絲杠來實(shí)現(xiàn)的,,由旋轉(zhuǎn)編碼器做位置反饋元件,,形成半閉環(huán)的位置控制系統(tǒng)。所以伺服系統(tǒng)在精工機(jī)床上起的作用相當(dāng)重要,。伺服系統(tǒng)的故障一般都是由伺服控制單元,、伺服電機(jī)、測速電機(jī),、編碼器等出現(xiàn)問題引起的,。下面介紹幾例: 例一、伺服電機(jī)損壞 一臺采用SINUMERIK 810/T的精工車床,,一次刀塔出現(xiàn)故障,,轉(zhuǎn)動不到位,刀塔轉(zhuǎn)動時,,出現(xiàn)6016號報警“SLIDE POWER PACK NO OPERATION”,,根據(jù)工作原理和故障現(xiàn)象進(jìn)行分析,刀塔轉(zhuǎn)動是由伺服電機(jī)驅(qū)動的,,電機(jī)一啟動,,伺服單元就產(chǎn)生過載報警,切斷伺服電源,,并反饋給NC 系統(tǒng),,顯示6016報警。檢查機(jī)械部分,更換伺服單元都沒有解決問題,。更換伺服電機(jī)后,,故障被排除。 例二,、一臺采用直流伺服系統(tǒng)的美國精工磨床,,E軸運(yùn)動時產(chǎn)生“E AXIS EXECESSFOLLOWING ERROR”報警,觀察故障發(fā)生過程,,在啟動E軸時,,E軸開始運(yùn)動,CRT上顯示的E軸數(shù)值變化,,當(dāng)數(shù)值變到14時,,突然跳變到471,,為此我們認(rèn)為反饋部分存在問題,更換位置反饋板,,故障消除。 例三,、另一臺精工磨床,,E軸修整器失控,,E軸能回參考點(diǎn),但自動修整或半自動時,,運(yùn)動速度極快,,直到撞到極限開關(guān),。觀察發(fā)生故障的過程,發(fā)現(xiàn)撞極限開關(guān)時,其顯示的坐標(biāo)值遠(yuǎn)小于實(shí)際值,,肯定是位置反饋的問題。但更換反饋板和編碼器都未能解決問題,。后仔細(xì)研究發(fā)現(xiàn),,E軸修整器是由Z軸帶動運(yùn)動的,,一般回參考點(diǎn)時,,E軸都在Z軸的一側(cè),而修整時,,E軸修整器被Z軸帶到中間,。為此我們做了這樣的試驗(yàn),,將E軸修整器移到Z軸中間,,然后回參考點(diǎn),這時回參點(diǎn)也出現(xiàn)失控現(xiàn)象,;為此我們斷定可能由于E軸修整器經(jīng)常往復(fù)運(yùn)動,,導(dǎo)致E軸反饋電纜折斷,,而接觸不良,。校線證實(shí)了我們的判斷,找到斷點(diǎn),,焊接并采取防折措施,,使機(jī)床恢復(fù)工作,。 三,、外部故障  由于現(xiàn)代的精工系統(tǒng)可變性越來越高,,故障率越來越低,,很少發(fā)生故障,。大部分故障都是非系統(tǒng)故障,,是由外部原因引起的,。 1.精工設(shè)備故障發(fā)生頻率較高  現(xiàn)代的精工設(shè)備都是機(jī)電一體化的產(chǎn)品,,結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,保護(hù)措施完善,,自動化程度非常高,。有些故障并不是硬件損壞引起的,而是由于操作,、調(diào)整、處理不當(dāng)引起的,。這類故障在設(shè)備使用初期發(fā)生的頻率較高,這時操作人員和維護(hù)人員對設(shè)備都不特別熟悉,。 例一,、一臺精工銑床,在剛投入使用的時候,,旋轉(zhuǎn)工作臺經(jīng)常出現(xiàn)不旋轉(zhuǎn)的問題,,經(jīng)過對機(jī)床工作原理和加工過程進(jìn)行分析,,發(fā)現(xiàn)這個問題與分度裝置有關(guān),只有分度裝置在起始位置時,,工作臺才能旋轉(zhuǎn),。 例二,、另一臺精工銑床發(fā)生打刀事故,,按急停按鈕后,換上新刀,,但工作臺不旋轉(zhuǎn),,通過PLC梯圖分析,發(fā)現(xiàn)其換刀過程不正確,,計算機(jī)認(rèn)為換刀過程沒有結(jié)束,,不能進(jìn)行其它操作,,按正確程序重新?lián)Q刀后,,機(jī)床恢復(fù)正常。 例三,、有幾臺精工機(jī)床,,在剛投入使用的時候,有時出現(xiàn)意外情況,,操作人員按急停按鈕后,,將系統(tǒng)斷電重新啟動,,這時機(jī)床不回參考點(diǎn),,必須經(jīng)過一番調(diào)整,,有時得手工將軸盤到非干涉區(qū),。后來吸取教訓(xùn),,按急停按鈕后,,將操作方式變?yōu)槭謩?,松開急停按鈕,把機(jī)床恢復(fù)到正常位置,,這時再操作或斷電,,就不會出現(xiàn)問題,。 2.由外部硬件損壞引起的故障  這類故障是精工機(jī)床常見故障,,一般都是由于檢測開關(guān),、液壓系統(tǒng)、氣動系統(tǒng),、電氣執(zhí)行元件,、機(jī)械裝置等出現(xiàn)問題引起的。有些故障可產(chǎn)生報警,,通過報答信息,,可查找故障原因,。 例一,、一臺精工磨床,,精工系統(tǒng)采用西門子SINUMERIK SYSTEM 3,,出現(xiàn)故障報警F31“SPINDLE COOLANT CIRCUIT”,,指示主軸冷卻系統(tǒng)有問題,而檢查冷卻系統(tǒng)并無問題,,查閱PLC梯圖,,這個故障是由流量檢測開關(guān)B9.6檢測出來的,檢查這個開關(guān),,發(fā)現(xiàn)開關(guān)已損壞,,更換新的開關(guān),故障消失,。 例二,、一臺采用西門子SINUMERIK 810的精工淬火機(jī)床,一次出現(xiàn)6014“FAULT LEVEL HARDENING LIQUID”機(jī)床不能工作,。報警信息指示,,淬火液面不夠,檢查液面已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出最低水平,檢測液位開關(guān),,發(fā)現(xiàn)是液位開關(guān)出現(xiàn)問題,,更換新的開關(guān),故障消除,。 有些故障雖有報警信息,但并不能反映故障的根本原因,。這時要根據(jù)報警信息,、故障現(xiàn)象來分析。 例三,、一臺精工磨床,,E軸在回參考點(diǎn)時,E軸旋轉(zhuǎn)但沒有找到參考點(diǎn),,而一直運(yùn)動,,直到壓到極限開關(guān),NC系統(tǒng)顯示報警“EAXIS AT MAX.TRAVEL”,。根據(jù)故障現(xiàn)象分析,,可能是零點(diǎn)開關(guān)有問題,經(jīng)確認(rèn)為無觸點(diǎn)零點(diǎn)開關(guān)損壞,,更換新的開關(guān),,故障消除。 四,、一臺專用的精工銑床,,在零件批量加工過程中發(fā)生故障,每次都發(fā)生在零件已加工完畢,,Z軸后移還沒到位,,這時出現(xiàn)故障,加工程序中斷,,主軸停轉(zhuǎn),,并顯示F97號報警“SPINDLESPEED NOT OK STATION 2”,指示主軸有問題,,檢查主軸系統(tǒng)并無問題,,其它問題也可導(dǎo)致主軸停轉(zhuǎn),于是我們用機(jī)外編程器監(jiān)視PLC梯圖的運(yùn)行狀態(tài),,發(fā)現(xiàn)刀具液壓卡緊壓力檢測開關(guān) F21.1,,在出現(xiàn)故障時,瞬間斷開,,它的斷開表示銑刀卡緊力不夠,,為安全起見,PLC使主軸停轉(zhuǎn)。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)液壓壓力不穩(wěn),,調(diào)整液壓系統(tǒng),,使之穩(wěn)定,故障被排除,。還有些故障不產(chǎn)生故障報警,,只是動作不能完成,這時就要根據(jù)維修經(jīng)驗(yàn),,機(jī)床的工作原理,,PLC的運(yùn)行狀態(tài)來判斷故障。 例五,、一臺精工機(jī)床一次出現(xiàn)故障,,負(fù)載門關(guān)不上,自動加工不能進(jìn)行,,而且無故障顯示,。這個負(fù)載門是由氣缸來完成開關(guān)的,關(guān)閉負(fù)載門是PLC輸出Q2.0控制電磁閥Y2.0來實(shí)現(xiàn)的,。用NC系統(tǒng)的PC功能檢查PLCQ2.0的狀態(tài),,其狀態(tài)為1,但電磁閥卻沒有得電,。原來PLC輸出Q2.0通過中間繼電器控制電磁閥Y2.0,,中間繼電器損壞引起這個故障,更換新的繼電器,,故障被排除,。 例六、一臺精工機(jī)床,,工作臺不旋轉(zhuǎn),,NC系統(tǒng)沒有顯示故障報警。根據(jù)工作臺的動作原理,,工作臺旋轉(zhuǎn)第一步應(yīng)將工作臺氣動浮起,,利用機(jī)外編程器,跟蹤PLC梯圖的動態(tài)變化,,發(fā)現(xiàn)PLC這個信號并未發(fā)出,,根據(jù)這個線索繼續(xù)查看,最后發(fā)現(xiàn)反映二,、三工位分度頭起始位置檢測開關(guān)I9.7,、I10.6動作不同步,導(dǎo)致了工作臺不旋轉(zhuǎn),。進(jìn)一步確認(rèn)為三工位分度頭產(chǎn)生機(jī)械錯位,,調(diào)整機(jī)械裝置,,使其與二工位同步,這樣使故障消除,。 發(fā)現(xiàn)問題是解決問題的第一步,,而且是最重要的一步。特別是對精工機(jī)床的外部故障,,有時診斷過程比較復(fù)雜,,一旦發(fā)現(xiàn)問題所在,解決起來比較輕松,。對外部故障的診斷,,我們總結(jié)出兩點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),首先應(yīng)熟練掌握機(jī)床的工作原理和動作順序,。其次要熟練運(yùn)用廠方提供的PLC梯圖,利用NC系統(tǒng)的狀態(tài)顯示功能或用機(jī)外編程器監(jiān)測PLC的運(yùn)行狀態(tài),,根據(jù)梯圖的鏈鎖關(guān)系,,確定故障點(diǎn),只要做到以上兩點(diǎn),,一般精工機(jī)床的外部故障,,都會被及時排除。