常規(guī)連續(xù)系統(tǒng)中,,PID控制器對輸入的誤差信號進行比例,、積分和微分運算,,從而 給出控制信號。PID控制是一種簡單有效的控制算法,,魯棒性(穩(wěn)定性)強,對動態(tài)過 程無需知道太多便可以達到比較滿意的控制效果,,正好適合爬行的ADAMS仿真模型,。 圖5.2中整個框內(nèi)是個為PID控制器,,,PID控制器的輸出值_取決于系統(tǒng)給定值咐 和系統(tǒng)輸出值的偏差eW,、偏差的積分、偏差的微分的線性加權(quán)組合。
由前一章的sin(8t),、9sin(8t)和21sin(8t)仿真出來的效果圖,,可以看出,它們有的沒有改善或者改善現(xiàn)象不明顯,。因為PID控制對爬行改善效果較明顯,,故可以應(yīng)用在振動 上,觀察在振動的基礎(chǔ)上再加PID控制,,能夠?qū)ε佬性斐珊畏N影響,。
精工機床在低速或重載的情況下容易出現(xiàn)爬行現(xiàn)象。爬行出現(xiàn)會影響機床的定位精 度和表面粗糙度等,,嚴重時還可能造成機床停機,,給機床造成過大的傷害。國內(nèi)外的學 者和專家針對爬行現(xiàn)象,,提出了八種有關(guān)爬行的物理模型,,并根據(jù)物理模型計算出數(shù)學 模型后推導出造成爬行的各種因素,最終提出解決方案,。
精工機床在切削加工的過程當中,,大量的熱量主要來源于各類電路、動力源,、相 對運動的零部件之間生成的摩擦熱,、切削熱、環(huán)境溫度變化傳導的熱量,、冷卻系統(tǒng)帶 走的熱量等W,。其中尤其是滾珠絲杠高速進給運動時,其熱變形嚴重阻礙了精工機床 ******性能的發(fā)揮,。滾珠絲杠的熱伸長直接影響絲杠本身的螺距誤差,,同時也會嚴重的 削弱滾珠絲杠副的傳動剛度,從而大大地降低了精工機床的加工精度,、動態(tài)穩(wěn)定性與 響應(yīng)的快速性,。國外關(guān)于滾珠絲杠副熱變形研宄進行的比較早,專家學者已經(jīng)做了很 多的試驗研究工作,。
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滾珠絲杠伺服進給系統(tǒng)的穩(wěn)定性是系統(tǒng)正常工作的前提??招臐L珠絲杠,、實心滾 珠絲杠的穩(wěn)定性用開環(huán)伯德圖來驗證,并從理論上用勞斯判據(jù)證明了從電機到工作臺 機械部分系統(tǒng)的穩(wěn)定性,。根據(jù)上面的分析及表4.1,、表4.2中的參數(shù)在 MATLAB/Simulink中建立整個系統(tǒng)、部分系統(tǒng)[4G'53]的仿真模型分別如圖4.2、圖4.3,。
論文以某一型號的精工加工中心的伺服進給系統(tǒng)為研宄對象,,探討了空心滾珠絲 杠的數(shù)學模型、邊界條件,、仿真分析等,,為空心滾珠絲杠的應(yīng)用提供理論依據(jù)。該課 題的研宄不僅具較高的好理論研究價值,,而且有重要的工程實踐應(yīng)用價值,。滾珠絲杠 伺服進給系統(tǒng)發(fā)熱問題是制約精工機床向高速、高精度發(fā)展的瓶頸問題,,這一課題的 研宄有助于提升我國的精工機床伺服進給系統(tǒng)的水平,。論文的主要研宄內(nèi)容和結(jié)論如 下:
本文對空心滾珠絲杠在機床伺服進給系統(tǒng)的應(yīng)用做了深入的探討,得出了重要的 研宄結(jié)論,;然而在時間緊迫的情況下,,有一些問題仍需有待解決。因此,,在現(xiàn)有研宄 的基礎(chǔ)上,,可以考慮以下幾個方面:
事實上,不論是單純的增大驅(qū)動速度,,減小工作臺質(zhì)量和靜動摩擦系數(shù)之差,,還是 提高系統(tǒng)的傳動剛度和阻尼都不能完全解決爬行問題,由于加工零件的尺寸形狀,、機床 的材料和經(jīng)費等各方面因素綜合考慮下來,,很難達到最優(yōu)的參數(shù)比,說明應(yīng)用這種方法 改善爬行具有一定的局限性,。
根據(jù)爬行的ADAMS仿真模型,,在導軌加入模擬振動源[46~52]來模擬在現(xiàn)實中機床在 工作時導軌出現(xiàn)振動?;贏DAMS中的View平臺,,在導軌上添加移動副,加入驅(qū)動 速度,,調(diào)整合適的速度參數(shù),,設(shè)置驅(qū)動速度仍為8mm/s,工作臺質(zhì)量15Kg,靜動摩擦系數(shù) 之差為0.05,系統(tǒng)的彈簧剛度和阻尼分別為1000N/mm和IN.s/mm ,后加入的移動副參 數(shù)設(shè)置最初值為零,,在此參數(shù)下仿真結(jié)果圖和圖3.2完全一致,。添加了移動副的ADAMS 模型圖如下所示: