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海天精工機床有限公司 海天精工博客

加工中心故障實例的分析與排除

本文介紹加工中心出現(xiàn)故障 時的分析和排除方法。經(jīng)過案例 分析,,無論是機械故障還是電氣 故障,,首要做好現(xiàn)場勘查,全面 分析問題,,根據(jù)電柜內(nèi)電器部件 指示標識,、系統(tǒng)報警信息和PLC 信號狀態(tài)等,配合必要的現(xiàn)場測 試,,準確鎖定故障點,,不走彎路、少走彎路,,實現(xiàn)“快速,、準 確”排除故障。操作機床一定要 遵守操作規(guī)程,,避免誤操作造成 不應(yīng)有的故障,,確保人身和機床 的安全。

關(guān)于MAG加工中心故障特點探析

經(jīng)過數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,,我們知道MAG加工中心 調(diào)整型故障占大部分的比例,,是該加工中心的主要 特點。這一特點的表面原因是機床運行環(huán)境多變和 復(fù)雜,。深層原因是由高速,、強力切削與精密位置控制 之間的矛盾,。由于調(diào)整型故障與機床可靠性息息相 關(guān),所以我們在對機床的可靠性維護時,需要著重研 究調(diào)整型故障的產(chǎn)生機理和規(guī)律,。只有把握住調(diào)整 型故障的產(chǎn)生機理和規(guī)律,,通過預(yù)防性維修作業(yè),我 們才能夠有效抑制調(diào)整性故障的發(fā)生,,從而提高機 床的穩(wěn)定性和可靠性,。

650加工中心主要故障模式與薄弱環(huán)節(jié)的確定

本章首先介紹了 VMC650五軸聯(lián)動加工中心故障模式的調(diào)研收集,進而建立了加工中心故障模式庫以及數(shù)據(jù)庫,。然后介紹了通過使用開發(fā)的軟件平臺,,實施對VMC650加工中心主要故障模式與薄弱環(huán)節(jié)的確定,給出了 FMECA分析結(jié)果,,并針對結(jié)果提出 了一些改進措施,。

參數(shù)在數(shù)控加工中心故障診斷與維修中的應(yīng)用

通過上述幾例可以看出,伺服驅(qū)動器參數(shù)設(shè)定會立即生效;精工系統(tǒng)參數(shù)修改,,重啟精工系統(tǒng)后參數(shù)生效;PMC用戶參數(shù)P參數(shù)修改,,需要重新編譯PLC,生產(chǎn)新的PLC文件才會生效。精工加工中心的參數(shù)有著十分重要的作用,,對系統(tǒng)參數(shù)的結(jié)構(gòu)和每_個參數(shù)的具體含義及設(shè)置方法的熟悉和理解,,在精工加工中心故障診斷與維修中可以起到事半功倍的作用。

加工中心部件故障相關(guān)度評估

1)故障相關(guān)度的大小與部件間故障關(guān)聯(lián)關(guān)系成正比,存在故障相關(guān)關(guān)系的部件的故障相關(guān)度大于不存在故障相關(guān)關(guān)系的部件的故障相關(guān)度,;2)故障相關(guān)度反映部件在故障傳遞中的位置.若部件被影響度大,,影響度小,說明其是故障表象部件;反之,影響度大而被影響度小的是故障源部件,,這有助于故障診斷與維護.3)通過對某加工中心相關(guān)故障數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),進給系統(tǒng),、刀庫和主軸系統(tǒng)的被影響度比較高,這些子系統(tǒng)屬于執(zhí)行機構(gòu),,是故障表象子系統(tǒng),;電氣系統(tǒng)、潤滑系統(tǒng),、液壓系統(tǒng),、氣動系統(tǒng)等子系統(tǒng)的影響度比較高,它們屬于動力或控制系統(tǒng),,屬于故障源子系統(tǒng).這與故障相關(guān)性定性分析結(jié)果一致,,說明該方法是合理有效的.4)基于I’a^ank算法的子系統(tǒng)相關(guān)度計算,能夠定量評價系統(tǒng)部件故障相關(guān)度,,為后續(xù)的系統(tǒng)部件故障率計算,、可靠性評價及可靠性分配等研究奠定理論基礎(chǔ).

加工中心主軸故障 - 加工中心

加工中心主軸不旋轉(zhuǎn)情況很復(fù)雜。在這里我們搜集了一些關(guān)于精工加工中心主軸不轉(zhuǎn)圈是什么原因?qū)е碌模€有解決方法~,! 例 加工中心主軸不旋轉(zhuǎn)(一) 故障機床:某加工中心 精工系統(tǒng):YASKAWA J50M 故障現(xiàn)象:通電后對機床進行調(diào)試,,發(fā)現(xiàn)主軸不能旋轉(zhuǎn)。 檢查分析: 1) 檢查主軸電源和主軸電動機,,都在正常狀態(tài),。 2) 這臺機床的主軸電動機由變頻器驅(qū)動,在自動方式運行時,,主軸轉(zhuǎn)速是由系統(tǒng)輸出的模 擬電壓控制的,。用萬用表檢測這個模擬電壓,發(fā)現(xiàn)在各種不同的轉(zhuǎn)速下,,模擬電壓均為0V,,分析是CNC的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置存在問題,。 3) 在YASKAWA J50M精工系統(tǒng)中,,“主軸模擬量輸出”為選擇功能,它取決于系統(tǒng)的“選 擇參數(shù):#6055bit5,、#6036bit1的設(shè)定,。檢查發(fā)現(xiàn),這兩項參數(shù)都已經(jīng)被錯誤地修改,,致使”主軸模擬量輸出“處于無效狀態(tài),。 故障處理:將“選擇參數(shù)”#6055bit5設(shè)定為“0”,#6036bit1設(shè)定為“1”,。其后“主軸模擬量輸出”生效,,故障不再出現(xiàn)。 另有一臺MCFV-80型立式加工中心,,精工系統(tǒng)是SINUMERIK 820M-GA3,。工作中CRT上顯示#7020報警:The spindle drive failure。提示主軸驅(qū)動器有故障,。驅(qū)動器是西門子6SC6504-402型變頻器,,其顯示F15報警,提示變頻器過熱,。檢查發(fā)現(xiàn)變頻器的冷卻網(wǎng)扇損壞,。更換相同類型的風扇后,故障得以排除,。 例 加工中心主軸不旋轉(zhuǎn)(二) 機床型號:VT1060型加工中心 精工系統(tǒng):FANUC 0MC 故障現(xiàn)象:機床正在加工時突然斷電,,通電后重起動,主軸不能旋轉(zhuǎn),。 檢查分析: 1) 對主軸伺服單元進行檢查,,指示燈都不亮,3個交流電源熔斷器全部熔斷,。 2) 分析認為:故障是在正常工作時突然斷電造成的,,而在突然斷電時,,主軸電動機內(nèi)的電 感能量必須要立即釋放,能量釋放時會產(chǎn)生很高的反電動勢,,容易損壞能量吸收電路,。 3) 檢查能量吸收電路部分的元器件,果然有兩只晶閘管損壞,。 故障處理:更換這兩只晶閘管,,故障得以排除。 另有一臺加工中心,,主軸交流伺服電動機突然不起動,,機床無報警信息。查看電氣說明書,,主軸為半閉環(huán)交流伺服控制系統(tǒng),,由PLC程序控制位置調(diào)節(jié)器,位置反饋為數(shù)字量,,速度反饋信號則為模擬量,。進行外觀檢查,電動機和電纜都在完好狀態(tài),。 分析認為:如果是位置環(huán)故障,,PLC可能報警。現(xiàn)在PLC沒有報警,,說明故障可能在速度環(huán),。斷開速度調(diào)節(jié)器的模擬信號,用+24V直流電源作為信號強制輸入,,結(jié)果發(fā)現(xiàn)速度調(diào)節(jié)器沒有輸出,,這說明速度調(diào)節(jié)器已經(jīng)損壞。更換速度調(diào)節(jié)器后,,機床恢復(fù)正常工作,。 例89 加工中心主軸不旋轉(zhuǎn)(三) 故障機床:某加工中心 故障現(xiàn)象:機床通電后,主軸不能旋轉(zhuǎn) 檢查分析: 1) 對X,、Y,、Z三個進給軸進行檢查,動作完全正常,,并且能夠準確無誤地返回參考點,, 這說明故障僅在主軸部分。 2) 手動旋轉(zhuǎn)主軸機械部分,,沒有卡阻現(xiàn)象,;主軸刀具的松開和夾緊動作都正常,輸出的信 號也正確;主軸的傳動帶沒有斷裂,。 3) 在手動數(shù)據(jù)輸入(MDI)方式下,,給主軸施加一個M03 S100的旋轉(zhuǎn)指令,主軸不能旋 轉(zhuǎn),。觀察CRT界面,,主軸坐標值也沒有任何變化。用萬用表測量主軸放大器的輸出端,,沒有電壓輸出,。 4) 對機床的PLC梯形圖進行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)在主軸旋轉(zhuǎn)所必需的條件中,,有一個輸入點沒有滿 足,,它是輔助繼電器的一對觸點。根據(jù)電路圖進行檢查,,發(fā)現(xiàn)這個繼電器在主軸放大器內(nèi)部,。將主軸放大器電路板取出,發(fā)現(xiàn)這對觸點接觸不良,。 故障處理:更換輔助繼電器后,,故障徹底排除,,主軸運轉(zhuǎn)正常,。 另有一臺加工中心,主軸不能起動,,主軸是由變頻器控制的,。檢查變頻器的參數(shù)設(shè)置,發(fā)現(xiàn)加,、減速時間比較短,,在規(guī)定的時間內(nèi),主軸電動機不能完成起動和停止,,還導(dǎo)致過電壓報警,。將加、減速時間加長后,,主軸恢復(fù)正常工作,。 例 加工中心主軸不旋轉(zhuǎn)(四) 機床型號:XH755型加工中心 精工系統(tǒng):FANUC 0MC 故障現(xiàn)象:開機后主軸不能旋轉(zhuǎn),輸入操作指令時CRT上顯示#2001報警,。 檢查分析: 1) 檢查機床控制柜中的主軸驅(qū)動器,,發(fā)現(xiàn)有#31報警。 2) 關(guān)機后重新起動,,報警消失,,輸入操作指令時報警又重復(fù)出現(xiàn),主接觸器MCC隨即斷 開。 3) 拆開主軸電動機接線盒檢查,,發(fā)現(xiàn)V相端子因松動而被燒壞,,從而引起電源斷相。 故障處理:修復(fù)接線盒后,,主軸恢復(fù)正常工作,。 另有一臺HC-800型精工臥式加工中心,在工作過程中CRT上突然出現(xiàn)#5010報警:Spindle drive unit alarm,,而后不能進行任何加工,。此報警信息提示主軸驅(qū)動單元有故障。從后級向前級依次檢查主軸電動機,、執(zhí)行元件和主控制板,,都是正常的。最后查明是主接線端子板嚴重受潮而引起漏電,,更換接線端子板后,,故障得以排除。 例 加工中心主軸不旋轉(zhuǎn)(五) 機床型號:MCV—610型加工中心 精工系統(tǒng):FANUC 0M 故障現(xiàn)象:機床送電后,,主軸不能旋轉(zhuǎn),,CRT上出現(xiàn)報警,報警碼為408 檢查分析:在FANUC 0M精工系統(tǒng)中,,#408報警的含義是:“SERIAL SERVO ALARM“,,提示“串行主軸起動不正常”,。 1) 檢測主軸控制單元的電源,,在正常狀態(tài)。再檢查主軸的各項參數(shù),,沒有發(fā)現(xiàn)異常情況,。 2) 檢查主軸的硬件部分。分別檢查了主軸電動機,、主控板,、主軸控制單元的連接線 CAN/CN2等,都沒有找到可疑點,。于是懷疑主軸的光纜有問題,。 故障處理:光纜的型號為A66L—6601—0009#,更換后開機試驗,,機床恢復(fù)正常工作,。 另有一臺加工中心,通電后主軸工作臺不能旋轉(zhuǎn),,CRT上也沒有顯示任何故障報警,。根據(jù)這臺機床工作臺的動作原理,,在工作臺旋轉(zhuǎn)之前,需要將工作臺氣動浮起,。利用機外編程器,,跟蹤PLC梯形圖的動態(tài)變化,發(fā)現(xiàn)PLC并未發(fā)出使工作臺氣動浮起的信號,。 在PLC中,,19.7反應(yīng)二工位分度頭的起始位置,10.6反映三工位分度頭的起始位置,。檢查中發(fā)現(xiàn)19.7和10.6的動作沒有同步,,其原因是三工位分度頭產(chǎn)生機械錯位。調(diào)整有關(guān)的機械裝置,,使三工位分度頭與二工位同步后,,機床恢復(fù)正常工作。 例 加工中心主軸不旋轉(zhuǎn)(六) 機床型號:某加工中心 精工系統(tǒng):SINUMERIK 8ME 故障現(xiàn)象:機床通電后,,主軸不能運轉(zhuǎn) 檢查分析: 1) 觀察主軸驅(qū)動箱,,顯示“F14”報警。手摸驅(qū)動器外殼,,感到高溫燙手,。查看P—10項 中的溫度值,已經(jīng)達到207度,,而設(shè)定的最高溫度是150度,。 2) 檢查主軸驅(qū)動箱的排風扇,一點風力也沒有,。拆下排風扇檢查,,線圈已經(jīng)燒斷,。 故障處理:排風扇的規(guī)格是4in(1in=0.025m),,交流115V/20W。原來是進口元器件,,可以用國產(chǎn)元器件代替,。 另有一次,這臺機床的主軸不能起動,,主軸驅(qū)動箱顯示“F01”報警,,提示三相電源輸入電路有故障。檢查發(fā)現(xiàn)驅(qū)動箱中的兩只晶閘管(SKKT26—16D型)已被擊穿,,并導(dǎo)致驅(qū)動箱中U,、W相的熔絲RCS—80A燒壞兩只,電源輸入電路中的熔絲RS31—100A燒壞一只,。更換同型號的元件后,,故障得以排除,。 例 中心主軸不旋轉(zhuǎn)(七) 機床型號:HG400型臥式加工中心 故障現(xiàn)象:機床通電后,主軸不能旋轉(zhuǎn),,CRT上顯示EX7102報警,,提示“主軸過電流” 。 檢查分析: 1) 打開電氣控制柜進行檢查,,發(fā)現(xiàn)主軸電源模塊上的LED顯示“#01”報警,,主軸放大器 模塊上的LED顯示“#03”報警,這兩種報警的內(nèi)容相同,,都在提示:“電源模塊中的IPM發(fā)生錯誤,,或電源模塊的輸入電路發(fā)生過電流”。 2) 檢查進線電壓,、斷路器送出的電源電壓,、控制電路220V交流電源,都在正常范圍,。 3) 檢查交流接觸器和濾波電抗器,,也沒有發(fā)現(xiàn)異常情況,懷疑電源模塊存在故障,。 故障處理:度更換電源模塊后,,故障得以排除。 檢修精工機床時,,如果采用交換電氣部件,,盡量不要將好的部件放在故障機床上進行試驗,最好是將故障機床上的電源模塊放在好的機床上試,,以避免損壞好的部件,。 例 加工中心主輛不旋轉(zhuǎn)(八) 故障機床:某加工中心 精工系統(tǒng):FANUC 11 故障現(xiàn)象:主軸起動后,在0-4500r/min范圍內(nèi)輸入S指令,,但是主軸不能旋轉(zhuǎn),。 檢查分析: 1) 檢查主軸電源,在正常范圍,,電動機和連接電纜都沒有問題,。 2) 執(zhí)行M41指令,起動低速擋,,主軸可以起動了,。再執(zhí)行M42指令,換至高速擋,,主軸 剛一起動后,,主軸驅(qū)動板上就顯示AL—12報警,提示主軸存在過電流故障,。 3) 檢查主軸機械部分,,可以聽到主軸變速箱在換擋的過程中有異常響聲,,這說明主軸變速 箱內(nèi)存在著機械故障。吊起電動機,,檢查換擋機構(gòu),,發(fā)現(xiàn)齒輪邊緣有嚴重變形的現(xiàn)象,阻礙了齒輪的轉(zhuǎn)動,,加重了主軸電動機的負載,。 故障處理:修復(fù)齒輪后,主軸恢復(fù)正常工作,。 另有一臺加工中心,,用自動或手動方式起動主軸后,主軸轉(zhuǎn)速極低,,只有2r/min,。測量主軸驅(qū)動板上的速度控制指令信號VCMD信號,發(fā)現(xiàn)無論S指令如何變化,,此信號總是“0”,,這說明指令信號沒有送到驅(qū)動板上。檢查CNC精工柜,,發(fā)現(xiàn)位置控制板上連接主軸信號的端子松動,,重新連接后,故障得以排除,。 例 加工中心主軸不旋轉(zhuǎn)(九) 故障機床:立式加工中心 精工系統(tǒng):SINUMERIK 810M 故障現(xiàn)象:在加工過程中,,機床執(zhí)行如下程序: T**M06 S**M03 G00 Z-100 此時主軸不旋轉(zhuǎn),但是Z軸繼續(xù)向下運動,。 檢查分析:這臺機床采用的是“無機械手換刀方式”,,用壓縮空氣控制刀庫的上下左右運動, 軸不能運轉(zhuǎn)的原因可能是換刀與主軸之間存在互鎖,。 1) 查看PLC程序,,換刀與主軸之間的確存在互鎖:當?shù)稁斓竭_“后位”時,主軸才能旋轉(zhuǎn),。 一旦刀庫離開“后位”,,主軸便立即停止運轉(zhuǎn)。 2) 觀察刀庫的動作,,發(fā)現(xiàn)刀庫在運動時不穩(wěn)定,到達“后位”時有明顯的振動現(xiàn)象,。CRT 的診斷界面上可以看到,,刀庫的“后位”信號多次接通,然后又斷開,。 3) 分析認為:刀庫到達“后位”信號就是“換刀完成”條件,。當?shù)稁斓谝淮伟l(fā)出振動又使 “后位”信號時,,系統(tǒng)就認為換刀已經(jīng)完成,并開始執(zhí)行S**M03指令,,使主軸旋轉(zhuǎn),。但是振動又使“后位”信號消失,主軸受到聯(lián)鎖控制而停止運轉(zhuǎn),,導(dǎo)致主軸不轉(zhuǎn)而Z軸向下運動,。只有消除振動,才能使“后位”信號穩(wěn)定,,保證主軸連續(xù)運轉(zhuǎn),。 4) 檢查氣壓,發(fā)現(xiàn)核動力很不穩(wěn)定,,這很可能就是造成刀庫振動的原因,。 故障處理:調(diào)節(jié)氣動回路使氣壓穩(wěn)定,這時刀庫不再振動,,故障得以排除,。 例 加工中心主軸不旋轉(zhuǎn)(十) 機床型號:J1VMC40型立式加工中心 精工系統(tǒng):FANUC 0MD 故障現(xiàn)象:在自動和MDI方式下,主軸都不能正向旋轉(zhuǎn),,CRT和主軸伺服單元上均無報警信息,。 檢查分析: 1) 從電氣原理圖上看,主軸正轉(zhuǎn)時PMC的輸入地址是X4.3,。再從梯形圖(見圖12)上看,, 控制正轉(zhuǎn)的內(nèi)部輔助繼電器是G229.5,輸出地址是Y48.2,。通過診斷功能,,查明Y48.2、 G229.5的狀態(tài)都為“0”,,其原因是G120.5的狀態(tài)為“0”,。 2) G120.5由R510.3和X22.4控制。R510.3的狀態(tài)是正常的,,但X22.4此是的狀態(tài)為“1”,, 導(dǎo)致G120.5不能得電。 3) 這臺機床采用定位銷進行主軸定向,,X22.4是定們銷插入信號,。試用手旋轉(zhuǎn)主軸,可以 自由地轉(zhuǎn)動,,這說明定位銷并未插入,,X22.4的狀態(tài)應(yīng)為“0”。拆開主軸箱發(fā)現(xiàn),,定位銷上的擋塊松動,,擋塊滑到插入位置上,,使X22.4輸入信號接通。 故障處理:調(diào)整擋塊位置,,并將其固定好,,故障得以排除。本信息由滕州海特機床提供,,海特公司主要生產(chǎn):加工中心,精工機床,立式加工中心,臥式加工中心,龍門加工中心,龍門洗床等精工機床設(shè)備,。www.twjgzx.com

刀庫換刀卡住的故障維修  - 加工中心

刀庫換刀卡住的故障維修 故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC0MC系統(tǒng),型號為XH754的精工機床,,換刀過程快結(jié)束,,主軸換刀后從換刀位置下移時,機床顯示報警,。 分析及處理過程:現(xiàn)場觀察,,主軸處于非定向狀態(tài),可以斷定換刀過程中,,定向偏移,,卡住,;而根據(jù)報警號分析,,說明主軸試圖恢復(fù)到定向位置,但因卡住而報警關(guān)機,。手動操作電磁閥分別將主軸刀具松開,,刀庫伸出,手工將刀爪上的刀卸下,,再手動將主軸夾緊,,刀庫退回;開機,,報警消除,。為查找原因,檢查刀庫刀爪與主軸相對位置,,發(fā)現(xiàn)刀庫刀爪偏左,,主軸換刀后下移時刀爪右指刮擦刀柄,造成主軸順時針轉(zhuǎn)動偏離定向,,而主軸默認定向為M19,,恢復(fù)定向旋轉(zhuǎn)方向與偏離方向一致,更加大了這一偏離,,因而偏離很多造成卡死,;而主軸上移時,刀爪右指刮擦使刀柄逆轉(zhuǎn),,而M19定向為正轉(zhuǎn)正好將其消除,,不存在這一問題。調(diào)整刀庫回零位置參數(shù)7508,,使刀爪與主軸對齊后,,故障消除。本信息由滕州海特機床提供,,海特公司主要生產(chǎn):加工中心,精工機床,立式加工中心,臥式加工中心,龍門加工中心,龍門洗床等精工機床設(shè)備,。www.twjgzx.com

加工中心主軸故障 - 加工中心

加工中心主軸不旋轉(zhuǎn)情況很復(fù)雜。在這里我們搜集了一些關(guān)于精工加工中心主軸不轉(zhuǎn)圈是什么原因?qū)е碌?,還有解決方法~,! 例 加工中心主軸不旋轉(zhuǎn)(一) 故障機床:某加工中心 精工系統(tǒng):YASKAWA J50M 故障現(xiàn)象:通電后對機床進行調(diào)試,發(fā)現(xiàn)主軸不能旋轉(zhuǎn),。 檢查分析: 1) 檢查主軸電源和主軸電動機,,都在正常狀態(tài)。 2) 這臺機床的主軸電動機由變頻器驅(qū)動,,在自動方式運行時,,主軸轉(zhuǎn)速是由系統(tǒng)輸出的模 擬電壓控制的。用萬用表檢測這個模擬電壓,,發(fā)現(xiàn)在各種不同的轉(zhuǎn)速下,,模擬電壓均為0V,分析是CNC的系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置存在問題,。 3) 在YASKAWA J50M精工系統(tǒng)中,,“主軸模擬量輸出”為選擇功能,它取決于系統(tǒng)的“選 擇參數(shù):#6055bit5,、#6036bit1的設(shè)定,。檢查發(fā)現(xiàn),這兩項參數(shù)都已經(jīng)被錯誤地修改,,致使”主軸模擬量輸出“處于無效狀態(tài),。 故障處理:將“選擇參數(shù)”#6055bit5設(shè)定為“0”,#6036bit1設(shè)定為“1”,。其后“主軸模擬量輸出”生效,,故障不再出現(xiàn)。 另有一臺MCFV-80型立式加工中心,,精工系統(tǒng)是SINUMERIK 820M-GA3,。工作中CRT上顯示#7020報警:The spindle drive failure。提示主軸驅(qū)動器有故障,。驅(qū)動器是西門子6SC6504-402型變頻器,,其顯示F15報警,提示變頻器過熱。檢查發(fā)現(xiàn)變頻器的冷卻網(wǎng)扇損壞,。更換相同類型的風扇后,,故障得以排除。 例 加工中心主軸不旋轉(zhuǎn)(二) 機床型號:VT1060型加工中心 精工系統(tǒng):FANUC 0MC 故障現(xiàn)象:機床正在加工時突然斷電,,通電后重起動,,主軸不能旋轉(zhuǎn)。 檢查分析: 1) 對主軸伺服單元進行檢查,,指示燈都不亮,,3個交流電源熔斷器全部熔斷。 2) 分析認為:故障是在正常工作時突然斷電造成的,,而在突然斷電時,,主軸電動機內(nèi)的電 感能量必須要立即釋放,能量釋放時會產(chǎn)生很高的反電動勢,,容易損壞能量吸收電路,。 3) 檢查能量吸收電路部分的元器件,果然有兩只晶閘管損壞,。 故障處理:更換這兩只晶閘管,,故障得以排除。 另有一臺加工中心,,主軸交流伺服電動機突然不起動,,機床無報警信息。查看電氣說明書,,主軸為半閉環(huán)交流伺服控制系統(tǒng),,由PLC程序控制位置調(diào)節(jié)器,位置反饋為數(shù)字量,,速度反饋信號則為模擬量,。進行外觀檢查,電動機和電纜都在完好狀態(tài),。 分析認為:如果是位置環(huán)故障,,PLC可能報警。現(xiàn)在PLC沒有報警,,說明故障可能在速度環(huán),。斷開速度調(diào)節(jié)器的模擬信號,用+24V直流電源作為信號強制輸入,,結(jié)果發(fā)現(xiàn)速度調(diào)節(jié)器沒有輸出,,這說明速度調(diào)節(jié)器已經(jīng)損壞。更換速度調(diào)節(jié)器后,,機床恢復(fù)正常工作,。 例89 加工中心主軸不旋轉(zhuǎn)(三) 故障機床:某加工中心 故障現(xiàn)象:機床通電后,主軸不能旋轉(zhuǎn) 檢查分析: 1) 對X、Y,、Z三個進給軸進行檢查,,動作完全正常,并且能夠準確無誤地返回參考點,, 這說明故障僅在主軸部分,。 2) 手動旋轉(zhuǎn)主軸機械部分,,沒有卡阻現(xiàn)象,;主軸刀具的松開和夾緊動作都正常,輸出的信 號也正確,;主軸的傳動帶沒有斷裂,。 3) 在手動數(shù)據(jù)輸入(MDI)方式下,給主軸施加一個M03 S100的旋轉(zhuǎn)指令,,主軸不能旋 轉(zhuǎn),。觀察CRT界面,主軸坐標值也沒有任何變化,。用萬用表測量主軸放大器的輸出端,,沒有電壓輸出。 4) 對機床的PLC梯形圖進行監(jiān)控,,發(fā)現(xiàn)在主軸旋轉(zhuǎn)所必需的條件中,,有一個輸入點沒有滿 足,它是輔助繼電器的一對觸點,。根據(jù)電路圖進行檢查,,發(fā)現(xiàn)這個繼電器在主軸放大器內(nèi)部。將主軸放大器電路板取出,,發(fā)現(xiàn)這對觸點接觸不良,。 故障處理:更換輔助繼電器后,故障徹底排除,,主軸運轉(zhuǎn)正常,。 另有一臺加工中心,主軸不能起動,,主軸是由變頻器控制的,。檢查變頻器的參數(shù)設(shè)置,發(fā)現(xiàn)加,、減速時間比較短,,在規(guī)定的時間內(nèi),主軸電動機不能完成起動和停止,,還導(dǎo)致過電壓報警,。將加、減速時間加長后,主軸恢復(fù)正常工作,。 例 加工中心主軸不旋轉(zhuǎn)(四) 機床型號:XH755型加工中心 精工系統(tǒng):FANUC 0MC 故障現(xiàn)象:開機后主軸不能旋轉(zhuǎn),,輸入操作指令時CRT上顯示#2001報警。 檢查分析: 1) 檢查機床控制柜中的主軸驅(qū)動器,,發(fā)現(xiàn)有#31報警,。 2) 關(guān)機后重新起動,報警消失,,輸入操作指令時報警又重復(fù)出現(xiàn),,主接觸器MCC隨即斷 開。 3) 拆開主軸電動機接線盒檢查,,發(fā)現(xiàn)V相端子因松動而被燒壞,,從而引起電源斷相。 故障處理:修復(fù)接線盒后,,主軸恢復(fù)正常工作,。 另有一臺HC-800型精工臥式加工中心,在工作過程中CRT上突然出現(xiàn)#5010報警:Spindle drive unit alarm,,而后不能進行任何加工,。此報警信息提示主軸驅(qū)動單元有故障。從后級向前級依次檢查主軸電動機,、執(zhí)行元件和主控制板,,都是正常的。最后查明是主接線端子板嚴重受潮而引起漏電,,更換接線端子板后,,故障得以排除。 例 加工中心主軸不旋轉(zhuǎn)(五) 機床型號:MCV—610型加工中心 精工系統(tǒng):FANUC 0M 故障現(xiàn)象:機床送電后,,主軸不能旋轉(zhuǎn),,CRT上出現(xiàn)報警,報警碼為408 檢查分析:在FANUC 0M精工系統(tǒng)中,,#408報警的含義是:“SERIAL SERVO ALARM“,,提示“串行主軸起動不正常”,。 1) 檢測主軸控制單元的電源,,在正常狀態(tài)。再檢查主軸的各項參數(shù),,沒有發(fā)現(xiàn)異常情況,。 2) 檢查主軸的硬件部分。分別檢查了主軸電動機,、主控板,、主軸控制單元的連接線 CAN/CN2等,,都沒有找到可疑點。于是懷疑主軸的光纜有問題,。 故障處理:光纜的型號為A66L—6601—0009#,,更換后開機試驗,機床恢復(fù)正常工作,。 另有一臺加工中心,,通電后主軸工作臺不能旋轉(zhuǎn),CRT上也沒有顯示任何故障報警,。根據(jù)這臺機床工作臺的動作原理,,在工作臺旋轉(zhuǎn)之前,需要將工作臺氣動浮起,。利用機外編程器,,跟蹤PLC梯形圖的動態(tài)變化,發(fā)現(xiàn)PLC并未發(fā)出使工作臺氣動浮起的信號,。 在PLC中,19.7反應(yīng)二工位分度頭的起始位置,,10.6反映三工位分度頭的起始位置,。檢查中發(fā)現(xiàn)19.7和10.6的動作沒有同步,其原因是三工位分度頭產(chǎn)生機械錯位,。調(diào)整有關(guān)的機械裝置,,使三工位分度頭與二工位同步后,機床恢復(fù)正常工作,。 例 加工中心主軸不旋轉(zhuǎn)(六) 機床型號:某加工中心 精工系統(tǒng):SINUMERIK 8ME 故障現(xiàn)象:機床通電后,,主軸不能運轉(zhuǎn) 檢查分析: 1) 觀察主軸驅(qū)動箱,顯示“F14”報警,。手摸驅(qū)動器外殼,,感到高溫燙手。查看P—10項 中的溫度值,,已經(jīng)達到207度,,而設(shè)定的最高溫度是150度。 2) 檢查主軸驅(qū)動箱的排風扇,,一點風力也沒有,。拆下排風扇檢查,線圈已經(jīng)燒斷,。 故障處理:排風扇的規(guī)格是4in(1in=0.025m),,交流115V/20W。原來是進口元器件,,可以用國產(chǎn)元器件代替,。 另有一次,,這臺機床的主軸不能起動,主軸驅(qū)動箱顯示“F01”報警,,提示三相電源輸入電路有故障,。檢查發(fā)現(xiàn)驅(qū)動箱中的兩只晶閘管(SKKT26—16D型)已被擊穿,并導(dǎo)致驅(qū)動箱中U,、W相的熔絲RCS—80A燒壞兩只,,電源輸入電路中的熔絲RS31—100A燒壞一只。更換同型號的元件后,,故障得以排除,。 例 中心主軸不旋轉(zhuǎn)(七) 機床型號:HG400型臥式加工中心 故障現(xiàn)象:機床通電后,主軸不能旋轉(zhuǎn),,CRT上顯示EX7102報警,,提示“主軸過電流” 。 檢查分析: 1) 打開電氣控制柜進行檢查,,發(fā)現(xiàn)主軸電源模塊上的LED顯示“#01”報警,,主軸放大器 模塊上的LED顯示“#03”報警,這兩種報警的內(nèi)容相同,,都在提示:“電源模塊中的IPM發(fā)生錯誤,,或電源模塊的輸入電路發(fā)生過電流”。 2) 檢查進線電壓,、斷路器送出的電源電壓,、控制電路220V交流電源,都在正常范圍,。 3) 檢查交流接觸器和濾波電抗器,,也沒有發(fā)現(xiàn)異常情況,懷疑電源模塊存在故障,。 故障處理:度更換電源模塊后,,故障得以排除。 檢修精工機床時,,如果采用交換電氣部件,,盡量不要將好的部件放在故障機床上進行試驗,最好是將故障機床上的電源模塊放在好的機床上試,,以避免損壞好的部件,。 例 加工中心主輛不旋轉(zhuǎn)(八) 故障機床:某加工中心 精工系統(tǒng):FANUC 11 故障現(xiàn)象:主軸起動后,在0-4500r/min范圍內(nèi)輸入S指令,,但是主軸不能旋轉(zhuǎn),。 檢查分析: 1) 檢查主軸電源,在正常范圍,,電動機和連接電纜都沒有問題,。 2) 執(zhí)行M41指令,,起動低速擋,主軸可以起動了,。再執(zhí)行M42指令,,換至高速擋,主軸 剛一起動后,,主軸驅(qū)動板上就顯示AL—12報警,,提示主軸存在過電流故障。 3) 檢查主軸機械部分,,可以聽到主軸變速箱在換擋的過程中有異常響聲,,這說明主軸變速 箱內(nèi)存在著機械故障。吊起電動機,,檢查換擋機構(gòu),,發(fā)現(xiàn)齒輪邊緣有嚴重變形的現(xiàn)象,阻礙了齒輪的轉(zhuǎn)動,,加重了主軸電動機的負載,。 故障處理:修復(fù)齒輪后,主軸恢復(fù)正常工作,。 另有一臺加工中心,,用自動或手動方式起動主軸后,主軸轉(zhuǎn)速極低,,只有2r/min。測量主軸驅(qū)動板上的速度控制指令信號VCMD信號,,發(fā)現(xiàn)無論S指令如何變化,,此信號總是“0”,這說明指令信號沒有送到驅(qū)動板上,。檢查CNC精工柜,,發(fā)現(xiàn)位置控制板上連接主軸信號的端子松動,重新連接后,,故障得以排除,。 例 加工中心主軸不旋轉(zhuǎn)(九) 故障機床:立式加工中心 精工系統(tǒng):SINUMERIK 810M 故障現(xiàn)象:在加工過程中,機床執(zhí)行如下程序: T**M06 S**M03 G00 Z-100 此時主軸不旋轉(zhuǎn),,但是Z軸繼續(xù)向下運動,。 檢查分析:這臺機床采用的是“無機械手換刀方式”,用壓縮空氣控制刀庫的上下左右運動,, 軸不能運轉(zhuǎn)的原因可能是換刀與主軸之間存在互鎖,。 1) 查看PLC程序,換刀與主軸之間的確存在互鎖:當?shù)稁斓竭_“后位”時,,主軸才能旋轉(zhuǎn),。 一旦刀庫離開“后位”,,主軸便立即停止運轉(zhuǎn)。 2) 觀察刀庫的動作,,發(fā)現(xiàn)刀庫在運動時不穩(wěn)定,,到達“后位”時有明顯的振動現(xiàn)象。CRT 的診斷界面上可以看到,,刀庫的“后位”信號多次接通,,然后又斷開。 3) 分析認為:刀庫到達“后位”信號就是“換刀完成”條件,。當?shù)稁斓谝淮伟l(fā)出振動又使 “后位”信號時,,系統(tǒng)就認為換刀已經(jīng)完成,并開始執(zhí)行S**M03指令,,使主軸旋轉(zhuǎn),。但是振動又使“后位”信號消失,主軸受到聯(lián)鎖控制而停止運轉(zhuǎn),,導(dǎo)致主軸不轉(zhuǎn)而Z軸向下運動,。只有消除振動,才能使“后位”信號穩(wěn)定,,保證主軸連續(xù)運轉(zhuǎn),。 4) 檢查氣壓,發(fā)現(xiàn)核動力很不穩(wěn)定,,這很可能就是造成刀庫振動的原因,。 故障處理:調(diào)節(jié)氣動回路使氣壓穩(wěn)定,這時刀庫不再振動,,故障得以排除,。 例 加工中心主軸不旋轉(zhuǎn)(十) 機床型號:J1VMC40型立式加工中心 精工系統(tǒng):FANUC 0MD 故障現(xiàn)象:在自動和MDI方式下,主軸都不能正向旋轉(zhuǎn),,CRT和主軸伺服單元上均無報警信息,。 檢查分析: 1) 從電氣原理圖上看,主軸正轉(zhuǎn)時PMC的輸入地址是X4.3,。再從梯形圖(見圖12)上看,, 控制正轉(zhuǎn)的內(nèi)部輔助繼電器是G229.5,輸出地址是Y48.2,。通過診斷功能,,查明Y48.2、 G229.5的狀態(tài)都為“0”,,其原因是G120.5的狀態(tài)為“0”,。 2) G120.5由R510.3和X22.4控制。R510.3的狀態(tài)是正常的,,但X22.4此是的狀態(tài)為“1”,, 導(dǎo)致G120.5不能得電,。 3) 這臺機床采用定位銷進行主軸定向,X22.4是定們銷插入信號,。試用手旋轉(zhuǎn)主軸,,可以 自由地轉(zhuǎn)動,這說明定位銷并未插入,,X22.4的狀態(tài)應(yīng)為“0”,。拆開主軸箱發(fā)現(xiàn),定位銷上的擋塊松動,,擋塊滑到插入位置上,,使X22.4輸入信號接通。 故障處理:調(diào)整擋塊位置,,并將其固定好,,故障得以排除。本信息由滕州海特機床提供,,海特公司主要生產(chǎn):加工中心,精工機床,立式加工中心,臥式加工中心,龍門加工中心,龍門洗床等精工機床設(shè)備,。www.twjgzx.com